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2008年,为适应加工重质原油,降低渣油收率,提高减压馏分油收率,洛阳石化对减压塔进行深拔设计改造。 本次改造针对燃料型减压塔,采用微湿式减压蒸馏。减压系统深拔设计采取全填料减压塔,内设四段高效规整填料,全塔压降为1.3kPa;进料口设置环形多级汽液分布器,采用一段洗涤低流量分配均匀的多级窄槽式液体分布器;抽真空采用三级蒸汽抽空器,塔顶压力低于2.0kPa;采取炉管逐级扩径,低速转油线及炉管吸收热胀量技术。减压装置改造开工后,运行效果不太理想,为此进行了减压深拔优化运行攻关,提高减压炉出口温度至395℃,调整减二线、三线抽出比例,减渣530℃前馏分含量由改造前12%左右降到7%左右,保证了全厂重油平衡和重油加工能力的提高,提高了经济效益。 随着重质原油加工量的增加,为确保深拔程度和产品质量,采用Petro-SM软件对减压炉的模拟结果表明,减压炉仍有提温空间;改进抽真空系统水平,采用蒸汽+机械和液力抽真空;加大减三中取热量,减少减一线柴油带蜡油组分。