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锦西炼化总厂北常减压蒸馏装置原处理能力为150×104t/a。由于该装置多年来未做大型改造,造成该装置在生产过程中,特别是在生产的后期,存在着装置能耗高、操作弹性小等问题。换热网络欠优化,原油换热终温低,极大地增大了加热炉的热负荷,导致了燃料消耗增加,装置能耗高。
为了提高常减压蒸馏装置的处理能力,降低装置能耗,以提高装置的经济效益,本文完成了如下的研究工作:
1、提高装置的处理能力,使装置的加工能力从150×104t/a提高至250×104t/a。优化换热网络,提高原油的换热终温,降低装置能耗。
2、原油物系的组成十分复杂,包含的化合物种类数以万计,确切组成难以确定,本文利用大型化工模拟软件ASPENPLUS对整个常减压蒸馏装置进行了模拟。通过对250×104t/a工况的模拟,确定了各物流的组成、物流的流率和工艺参数等数据,为扩能改造和换热网络的优化奠定了基础。
3、本文利用夹点技术和热力学分析的方法,对常减压装置的原有换热网络进行了优化,以提高装置的原油换热终温,降低了装置中公用工程的耗量。改造后装置的原油换热终温由270℃提高至295℃,能耗由17.88kgEo/t降至11.5kgEo/t。节能效果显著。