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天然气公司现有浅冷装置10套,均为氨制冷装置,多在八十年代初建成投产,为七十年代的工艺水平。随着技术的发展,这些装置部分工艺趋于落后,存在较多不合理环节。同时随着装置的多年运行,装置运行参数偏离设计值,存在水冷器与前后单元传热温差匹配不合理、装置运行参数不匹配、循环水使用不合理、装置中有效余冷、余热未回收、制冷机与系统匹配不合理等问题。
本课题通过对分公司10套浅冷装置运行现状、存在问题的综合比较,确定以中七浅冷为研究对象,先后四次到中七浅冷装置进行装置工艺流程、各季节运行典型工况、装置标定数据、单元设备性能参数进行调研,掌握了装置目前存在的制冷能力下降、轻烃收率低等问题。通过运用制冷系统热动力学分析方法、过程系统节能分析方法及目前化工行业普遍应用的PRO/Ⅱ计算软件对目前装置的运行参数进行分析和计算,确定研究方向和研究内容;运用最优化方法,以装置效益最大和公用工程消耗最低为原则确定优化目标,优化参数和优化计算的约束条件,进行系统优化设计,制定优化方案并进行装置优化改造和考核。
本课题于2006年8月在中七30×10<4>Nm<3>/d浅冷装置上实施优化改造,经现场考核:中七浅冷装置流程优化后,制冷温度由-20.2℃降至-28.5℃,年增产轻烃2800吨,少产干气120万方,节约循环水68万吨,节电53.5万度,年创经济效益389.5万元。