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本课题来源于武汉钢铁股份有限公司工业港。武钢工业港作为武汉钢铁集团最重要的原料场,其生产效率和运营情况直接影响到武钢的生存和发展。应其要求,我们对其关键料场设备——QLG1500·40A滚筒式混匀取料机进行整体电气系统升级改造。本系统采用上下位机的结构模式,以PC机作为上位机,PLC作为下位机。主要内容包括系统总体设计,传动部分设计,控制部分设计和上位机监控部分设计。 论文首先阐述了系统的总体设计,给出了系统整体构成,介绍了系统的工作原理。对原系统存在的问题,进行了详细的研究和分析,指出了原因,并给出了相应的解决措施,对系统关键的技术难点——左右行走不同步问题,提出了实时自动纠偏技术,很好的解决了问题。 其次,系统取料作业时,行走速度要求非常低,而在退车时,速度又要求较高,调速比达250:1,在对直流调速进行了分析比较后,选取全数字直流调速装置TPD32。通过对软起动技术的分析,滚筒电机和料耙电机采取晶闸管软起动方式,降低了起动电流,从而避免过大的电网压降和机械冲击力。 控制部分,由于系统对可靠性和稳定性要求非常高,结合先进、可靠、经济实用的原则,并考虑到用户的实际情况,选取了Schneider公司的Quantum系列PLC。概述了PLC的主要功能特点和工作原理,并以工程的实际应用论述了PLC的选型、I/O分配、组网通信、应用程序设计和安装及维护注意事项。 上位机监控部分,应用组态软件,以工程应用为基础实现了画面制作、动画连接、实时数据库、生成报表、故障报警以及与EXCEL的数据交换。很好地实现了现场监控和数据采集管理。 本系统现已投入运营,状况良好,极大地提高了工作效率,取得了良好的经济效益,受到了用户的好评。