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随着密封技术的不断发展,原来压缩机普遍采用的浮环密封在技术上逐渐处于劣势,相对于干气密封暴露出运行不稳定,泄露量大,运行成本高,存在环境污染等诸多问题。
天津石化乙烯厂GB501、GB601丙烯和乙烯压缩机是HITACHI公司于1993年生产制造的透平离心压缩机,是乙烯生产中的关键制冷机组,密封采用浮环密封。由于浮环密封控制系统复杂,难于控制,容易在工况突然变化时容易造成内浮环大量泄漏,使润滑油的品质下降,影响后序换热器的效率,降低机组的制冷量和机组的工作效率。为此,本文通过对多台压缩机实际运行情况的分析,论述了密封改造的必要性。
本文在参考国内外相关文献的基础上,确定密封的改造形式。根据投资规模和结合原有机体结构,制定了技术改造方案。在不对原有结构破坏的前提下,将乙烯装置GB501(丙烯气压缩机)和GB601(乙烯气压缩机)原有的密封形式从浮环式改为采用了TM02D型带二级进气的串联式干气密封。干气密封用压缩机的出口工艺气作为一级密封气,二级密封气和隔离气采用装置氮气。为了保障密封运行的可靠性,制定了详细的维护方案和操作规程,用以指导正常的检修和操作。通过对改造后的压缩机组进行两个月的运行考核,表明密封改造后运行平稳,所有技术指标达均到了设计要求,达到了预期效果。