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磷化技术是当前采用较多的钢铁表面处理技术,开发低温节能、无毒低污染的磷化工艺己成为现今磷化工艺的主要研究方向。 就现在的磷化技术及工艺的发展而言,锌系磷化的发展趋势是低锌磷化或低锌锰改性磷化。与普通锌系磷化层相比,低锌、低锌锰改性磷化,表现出优异的耐腐蚀性能。 本文就是在此背景下通过改变促进剂类型及用量,引入锰离子利用正交实验,优化了以羟胺为主促进剂的新型环保磷化液的配方,通过扫描电镜、能谱、X射线等物理检测技术及时间-电位曲线,阳极极化曲线电化学方法,研究了磷化膜的性能,并探讨了促进剂含量、pH值变化、总酸、游离酸度变化对磷化膜的影响,另外对所优化配方的使用寿命进行了预测,并且通过电子探针对磷化膜的形貌及所含元素比例做了分析。为了满足涂装要求,本实验通过减少磷化时间,使磷化膜的膜重大大降低,并对漆膜的附着力进行了测试,为磷化工艺的推广应用提供了有用的数据,并给以后低温磷化配方的研制以借鉴。 实验结果表明:当磷化液的pH在3.05~3.45之间,TA约为31,FA在0.9~1.5之间,磷化时间为10~15min时,成膜均匀,磷化膜呈黑灰色;膜重为5~12g/m2;CuSO4点滴大于130秒;3%NaCl浸泡3小时没有锈点出现:扫描电镜微观呈短棒状;本磷化液的寿命经初步计算为0.8m2/L;沉渣为0.75g/L;漆膜的附着力达到二级标准;正交实验得到的配方为: ZnO:7(g/L);促进剂C:5(g/L):HNO3:5(ml/L) Na2CO3:4(g/L);H3PO4:10(ml/L);有机酸:3(g/L);Mn盐:3(g/L)HAS:2(g/L)络合剂A:3(g/L)促进剂B:0.05(g/L)钼酸钠:0.1(g/L) 通过调节磷化液的pH,对基础配方作进一步地优化,得到的新的配方大大降低了磷化液的成本,使该工艺的推广应用更接近实际。所得配方如下: ZnO:(g/L)5;促进剂C:(g/L)3;HNO3:(ml/L) 5 Na2CO3:(g/L) 4;H3PO4:(ml/L)8;有机酸:(g/L)0.5;Mn盐:(g/L) 3 HAS:(g/L)2~4;络合剂A:(g/L)1;促进剂B:(g/L)0.15;钼酸钠:(g/L)0.1