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本课题对一种铜矿用高碳 Cr-Mo系合金钢衬板进行了开发和研究。运用扫描电镜、透射电镜、冲击试验机、硬度计研究了热处理工艺对材料显微组织、析出相的形貌和类型及力学性能的影响,结果表明:利用“风冷+雾冷”方式淬火,淬火速度介于水淬和空冷之间,可以有效的减小高碳钢淬火的淬火应力,避免出现微裂纹;淬火后的显微组织为珠光体+少量马氏体+铁素体,基体上分布着尺寸约10 nm的M23C6型碳化物,且M23C6和基体无晶体学位向关系。随着淬火温度的升高,材料的硬度增加,冲击韧性下降,880℃淬火后硬度为401 HBW,冲击韧性为35 Jcm-2,性能良好,选定最佳淬火工艺为880℃×2h。对880℃淬火后材料进行高温回火工艺研究,回火后可得到回火索氏体组织,基体上分布着碳化物。580℃回火后硬度为342 HBW,冲击韧性为74 Jcm-2。通过热处理工艺研究,确定最佳的热处理为880℃×2 h淬火+580℃×2 h回火。 对75Cr2MoSiMnNi调质处理后的碳化物进行高分辨像分析及衍射花样标定可知:调质处理后碳化物形态各异,主要是不规则六边形和棒状,尺寸为100~150 nm。回火后析出的碳化物有M23C6、M7C3、M3C2,通过分析可知M7C3、M3C2与基体均无晶体学位向关系,M23C6与基体有[1—11—]K∥[1—01—]α的晶体学位向关系。 利用冲蚀磨损试验机对调质处理后的75Cr2MoSiMnNi衬板材料进行了冲蚀磨损性能研究,结果表明:当冲蚀角为60°时,材料出现最大磨损失重,在使用时应避开此角度;随着冲刷速度增加,材料受到的冲击力迅速增大,腐蚀产物膜与碳化物的脱落,在材料表面形成孔洞。孔洞一方面促进了腐蚀,另外液相在孔洞周围形成湍流,对材料表面法向产生冲击作用,促进了腐蚀产物脱落。 通过对磨球运动学分析,研究了磨球对衬板的冲击作用。利用有限元分析软件 UGNX8.0对两种国产大型球磨机衬板在铜矿工作条件下进行模拟,结果表明:在铜矿工况条件下服役,Φ6.71 m×9.75 m型球磨机衬板受到的冲击为1164 MPa,Φ4.50 m×9.00 m型球磨机衬板受到的冲击为1018 MPa,75Cr2MoSiMnNi衬板材料在调质处理后强度足够满足Φ6.71 m×9.75 m型球磨机的使用要求,而参照衬板材料42Si2MnCr2Mo的强度仅能满足Φ4.50 m×9.00 m型球磨机。在满足力学性能及生产安全稳定性的基础上,Φ4.50 m×9.00 m型球磨机选择造价相对较低的42Si2MnCr2Mo材质即可,Φ6.00 m以上大型磨机衬板选用力学性能更好的75Cr2MoSiMnNi材质为佳。