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本文采用浸没式、分体式管式膜MBR两种工艺分别对苯酚废水和垃圾渗滤液进行处理实验研究。通过本论文的研究分别考察浸没式管式膜MBR的运行条件和分体式管式膜MBR对垃圾渗滤液的处理效果,为管式膜MBR在高浓度有机废水的处理应用提供有价值的理论依据和经验。主要研究结果如下:
1.采用浸没式管式膜MBR处理含酚废水,对不同操作条件(膜管内曝气量、抽吸压力、温度、污泥浓度及连续、间歇出水对比)下的出水通量进行研究,结果表明:随着膜管内曝气量的增加膜通量衰减程度降低,能保持较高的膜平均通量;当初始运行时提高抽吸压力,膜平均通量随抽吸压力增大而增大,当抽吸压力大于0.4 MPa时,膜平均通量随着抽吸压力的增大反而降低;管式膜MBR能够适应较高的污泥浓度,当污泥浓度为17.52g/L时,膜平均通量能保持在42L/m2·h;通过连续和间歇出水运行实验对比,发现间歇出水运行膜通量相对较高,通量衰减较慢,开5min停1min时,膜通量最大,达到64.06L/m2·h;整个运行过程中当温度维持在27~30℃时,膜通量较高。
2.选择“水解酸化+好氧MBR”工艺处理垃圾渗滤液对COD有很好的去除效果,COD总去除率稳定达到85-95%(原水COD为4000-10000mg/L);在DO充足的情况下“水解酸化+好氧MBR”对渗滤液中的NH3-N的去除率基本保持在100%;当DO控制在1.0~2.0mg/L的情况下,出水中硝氮、亚硝氮可以在较低水平,TN去除率可达到90%以上,说明该系统对渗滤液中的氨氮有良好的去除效果;增加MBR向水解酸化反应器进行清水回流,可以提高COD去除率,当回流比为3:1时出水COD较低;采用自制管式膜设备用作MBR过滤设备,在整个实验期间,膜过滤性能稳定,在循环流量为1000L/h,进口压力0.42MPa,出口压力0.02MPa,下,膜通量稳定,平均通量为87L/m2·h。采用50~100mg/LNaClO溶液对膜进行循环冲洗,清洗效果明显,膜通量恢复良好,每次清洗后通量基本恢复初始通量。