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活性硅酸钙是利用高铝粉煤灰生产氧化铝过程中联产出的非晶态SiO2,经过进一步处理生成的硅质产品,可增加高铝粉煤灰的利用价值。目前,在活性硅酸钙生产过程中,主要采用带式加压过滤对活性硅酸钙悬浮液进行过滤操作,过滤后滤饼含水率高达65%左右,脱水效果不佳。本文针对活性硅酸钙悬浮液进行了基本物性的测定。根据基本物性的测定结果以及初选滤布的鼓泡实验与透水实验,筛选出了适合于活性硅酸钙悬浮液过滤用的滤布。通过对活性硅酸钙悬浮液的加压过滤实验,得到了该物料的可压缩性系数为0.3,为中等可压缩物料,过滤操作时压力不宜过大。另外,滤饼厚度增大,会使滤饼含水量增加,因此物料浓度不宜过高。通过添加6种表面活性剂进行预处理实验,结果表明,阳离子表面活性剂FL04的脱水效果较好,适用于活性硅酸钙悬浮液强化脱水。对FL04的添加量进行了实验研究,并进行了选用方案的优化实验,得到了适宜的表面活性剂添加量。为了降低表面活性剂的加入成本,采用了在滤液循环操作中补充表面活性剂工艺。结果表明,加入质量分数为5%的表面活性剂FL04后,在滤液中补充1.5%的FL04后循环使用工艺,可达到较好的脱水效果。在此基础上,提出了活性硅酸钙过滤分离的工艺路线,经本文提出的工艺路线处理后滤饼的含湿率可降低至54%,并且满足活性硅酸钙的产品指标。