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摘 要:高压加热器(以下简称高加)是火力发电厂热力系统中重要的辅机之一,其运行状况是否良好于机组的热效率有直接关系,高温高压下容易发生各种故障,其中管板泄露是比较多发的故障。本文介绍了张家口发电厂3 号机1 号高加泄露的堵漏方法及此次泄露的原因分析。通过对泄露原因的分析,避免高加泄露的发生,同时为解决高加泄露事故处理积累经验。
关键词:管板堵漏 镍基焊条 冲蚀
张家口电厂3 号机组为东方汽轮机厂生产型号:N300-16.7/537/537-3 型(合缸)、亚临界、中间再热、两缸两排汽的300MW 凝汽式汽轮机,于1994 年10 月投入运行,配置的1 号高压加热器是大连日立电力设备有限公司生产的JG-860-1 卧式U 形管加热器。在2010 年3 月份运行数据(如表1)显示:高加的升温12.4℃,低于设计值23.8℃高达11.4℃,端差50.8℃,远高于设计值11.1℃;就地观察,加热器内部有很明显的响声。由此上判定此高加已泄露,为保证机组安全运行,决定隔离高加进行查漏、堵漏。
表1 2010.3 #3 机加热器运行数据统计表
在打开高加人孔门后,发现U 型换热管下半部分的管板的右上角形成一个9cm×9cm 大小不规则的坑,最深处可达5cm,有16 根U 型管管口被破坏。
根据冲蚀凹陷的实际情况,疑似管板是腐蚀冲刷的结果。根据铁的化学腐蚀原理:在一定温度及酸碱度的情况下,铁首先被腐蚀生成软性的氧化亚铁,然后氧化生成组织坚硬的四氧化铁,当温度在120℃-200℃时,氧化过程很缓慢,而在形成硬的四氧化三铁之前,软性的氢氧化亚铁已经被给水冲走,这是一个连续不断的过程,那么管板就会被不断的冲蚀。
由于#1 高加的特殊运行环境,给水在进入#1 高加时的温度一般在150℃-180℃,同时加上由进口水的湍流、给水带来的氧和铜/铁粒子和给水偏低的ph 值的情况下,#1 高加是特别容易被冲蚀的。一般认为在260℃以上时,四氧化三铁氧化膜比较稳定,低于这个温度时,四氧化三铁氧化膜的保护程度取决于给水的ph 值和其他环境因素,总体来说ph 值大于9.5 时安全。那么就要严格控制给水的ph,防止#1 高加管板及换热管被腐蚀[2]。
由于管板是被腐蚀冲刷导致泄露,需要考虑焊接后的抗腐蚀性及焊接效果,焊接方案具体如下:首先,采用ERNiCrMo-3(镍基)焊条进行打底堆焊。ERNiCrMo-3 用于镍合金、碳钢、不锈钢和低合金钢的一种焊接,焊接性能好,同时具有良好的抗腐蚀性和耐高温性。然后,用氩弧焊盖面,增加堆焊層强度和硬度。
其中,在焊接前后需要注意的有:
1. 对冲蚀处进行清理;用气动磨头磨削冲蚀凹陷处,包括凹陷之外的1cm 为界限,去除麻坑及锈迹直至表面光滑具备堆焊条件。
2. 预热和焊接时避免局部过热,局部温差不得超过56℃到83℃的范围,焊层间温度的上升不能大于83℃,总温升限制在139℃的范围内,但不得大于167℃。避免管板和附近的管子密封缝过热,如管板温度达到121℃至149℃范围,停止焊接,并让其冷却到65℃,但不得低于38℃。最后用氩弧焊进行密封。
3. 进行焊接时容易造成管板锁口焊缝被拉裂,以至发生管板再次泄漏,焊接后着色检查,包括新焊缝及可能被拉裂的老焊缝,确保无裂纹。
堵漏后,高加投入使用,至今已安全稳定运行11 个月,并且各项运行指标符合设计要求(如表2),温升由原来的11.4℃上升到现在的23.5℃,上升了12.1℃;端差由原来的50.8℃下降到现在的4.9℃,下降了49.9℃。
表2 2010.12 #3 机加热器运行数据统计表
直接提高了机组的热效率,降低煤耗,降低发电成本。与堵漏前相比,提高回热抽汽做内功2.818×106kJ/h,减少热损失6.273×106kJ/h,降低热耗56.8kJ/(kW·h),折合标准煤耗1.94g/(kW·h)。以3 号机平均每小时发电量280MW,那么堵漏后的机组每运行一小时就较少煤耗543.2kg。更重要的是保证了机组安全稳定的运行:保证高加设备安全和机组其他设备稳定工况下安全运行、保证机组出力、稳定机组寿命、确保机组和电网安全。■
参考文献
[1] 童亮,刘红文,钟万里.云浮电厂高压加热器交换钢管的检验及缺陷分析.广西电力工程,2001.22(1):50~52
[2] 陈逸峰,赵佳鸣.高压加热器碳钢换热管及管板的冲蚀和腐蚀.电站辅机,2009.30(2):5~7
作者简介:曲桂阳(1987-),男,助理工程师,张家口发电厂设备部汽机点检,075133。
关键词:管板堵漏 镍基焊条 冲蚀
张家口电厂3 号机组为东方汽轮机厂生产型号:N300-16.7/537/537-3 型(合缸)、亚临界、中间再热、两缸两排汽的300MW 凝汽式汽轮机,于1994 年10 月投入运行,配置的1 号高压加热器是大连日立电力设备有限公司生产的JG-860-1 卧式U 形管加热器。在2010 年3 月份运行数据(如表1)显示:高加的升温12.4℃,低于设计值23.8℃高达11.4℃,端差50.8℃,远高于设计值11.1℃;就地观察,加热器内部有很明显的响声。由此上判定此高加已泄露,为保证机组安全运行,决定隔离高加进行查漏、堵漏。
表1 2010.3 #3 机加热器运行数据统计表
在打开高加人孔门后,发现U 型换热管下半部分的管板的右上角形成一个9cm×9cm 大小不规则的坑,最深处可达5cm,有16 根U 型管管口被破坏。
根据冲蚀凹陷的实际情况,疑似管板是腐蚀冲刷的结果。根据铁的化学腐蚀原理:在一定温度及酸碱度的情况下,铁首先被腐蚀生成软性的氧化亚铁,然后氧化生成组织坚硬的四氧化铁,当温度在120℃-200℃时,氧化过程很缓慢,而在形成硬的四氧化三铁之前,软性的氢氧化亚铁已经被给水冲走,这是一个连续不断的过程,那么管板就会被不断的冲蚀。
由于#1 高加的特殊运行环境,给水在进入#1 高加时的温度一般在150℃-180℃,同时加上由进口水的湍流、给水带来的氧和铜/铁粒子和给水偏低的ph 值的情况下,#1 高加是特别容易被冲蚀的。一般认为在260℃以上时,四氧化三铁氧化膜比较稳定,低于这个温度时,四氧化三铁氧化膜的保护程度取决于给水的ph 值和其他环境因素,总体来说ph 值大于9.5 时安全。那么就要严格控制给水的ph,防止#1 高加管板及换热管被腐蚀[2]。
由于管板是被腐蚀冲刷导致泄露,需要考虑焊接后的抗腐蚀性及焊接效果,焊接方案具体如下:首先,采用ERNiCrMo-3(镍基)焊条进行打底堆焊。ERNiCrMo-3 用于镍合金、碳钢、不锈钢和低合金钢的一种焊接,焊接性能好,同时具有良好的抗腐蚀性和耐高温性。然后,用氩弧焊盖面,增加堆焊層强度和硬度。
其中,在焊接前后需要注意的有:
1. 对冲蚀处进行清理;用气动磨头磨削冲蚀凹陷处,包括凹陷之外的1cm 为界限,去除麻坑及锈迹直至表面光滑具备堆焊条件。
2. 预热和焊接时避免局部过热,局部温差不得超过56℃到83℃的范围,焊层间温度的上升不能大于83℃,总温升限制在139℃的范围内,但不得大于167℃。避免管板和附近的管子密封缝过热,如管板温度达到121℃至149℃范围,停止焊接,并让其冷却到65℃,但不得低于38℃。最后用氩弧焊进行密封。
3. 进行焊接时容易造成管板锁口焊缝被拉裂,以至发生管板再次泄漏,焊接后着色检查,包括新焊缝及可能被拉裂的老焊缝,确保无裂纹。
堵漏后,高加投入使用,至今已安全稳定运行11 个月,并且各项运行指标符合设计要求(如表2),温升由原来的11.4℃上升到现在的23.5℃,上升了12.1℃;端差由原来的50.8℃下降到现在的4.9℃,下降了49.9℃。
表2 2010.12 #3 机加热器运行数据统计表
直接提高了机组的热效率,降低煤耗,降低发电成本。与堵漏前相比,提高回热抽汽做内功2.818×106kJ/h,减少热损失6.273×106kJ/h,降低热耗56.8kJ/(kW·h),折合标准煤耗1.94g/(kW·h)。以3 号机平均每小时发电量280MW,那么堵漏后的机组每运行一小时就较少煤耗543.2kg。更重要的是保证了机组安全稳定的运行:保证高加设备安全和机组其他设备稳定工况下安全运行、保证机组出力、稳定机组寿命、确保机组和电网安全。■
参考文献
[1] 童亮,刘红文,钟万里.云浮电厂高压加热器交换钢管的检验及缺陷分析.广西电力工程,2001.22(1):50~52
[2] 陈逸峰,赵佳鸣.高压加热器碳钢换热管及管板的冲蚀和腐蚀.电站辅机,2009.30(2):5~7
作者简介:曲桂阳(1987-),男,助理工程师,张家口发电厂设备部汽机点检,075133。