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【摘 要】通过试验室试验和分析,探索酒钢配加黑鹰山矿生产球团矿的可行性,并就配加黑鹰山矿对球团矿质量的影响进行了研究。
【关键词】假象赤铁矿 投笼 焙烧
一、前言
目前,黑鹰山矿作为烧结主要原料使用后,对烧结矿产质量和固体燃料消耗造成不同程度的负面影响。为此,选烧厂技术人员于3、4月份在实验室进行了以黑鹰山矿为对象,研究了该矿与哈萨克斯磁铁精矿(以下简称哈精矿)搭配后的成球性能,在此基础上进行了实验室焙烧和竖炉投笼焙烧球团的试验研究,实验效果较好。为进一步验证黑鹰山矿用于球团工业生产的可行性,选烧厂技术人员制定了详细的工业生产试验方案,并于2012年5月3日13:40开始试验, 5月5日14:40结束,试验累计进行49小时,生产球团矿5619.85吨。
二、试验原料条件
本次工业试验主料使用进口哈萨克斯坦磁铁精矿(以下简称哈精矿),搭配使用不同比例黑鹰山铁精矿,粘结剂使用金昌地区千益膨润土。铁精矿及黏结剂的主要物化性能指标见表1、表2。
从表1可以看出,黑鹰山铁精矿FeO低、P含量高、烧损大,属于半假象赤铁矿,配加黑鹰山精矿后球团矿氧化放热量会有所降低,将会对球团矿产质量造成一定的影响。
从表2看,千益膨润土2h吸水率指标平均在305.3%,吸水率指标较好,且比较稳定,生产过程中能够提高生球质量,减少生球质量波动。
从表3可以看出,由于黑鹰山精矿品位低、P含量高,随着黑鹰山精矿配比的上升,球团矿预测成分中P含量呈逐步上升趋势。
三、工业试验过程分析
(一)混合料粒度及生球爆裂
从表4看,两个阶段造球料-200目粒度均达到90%以上,因混合料粒度偏细,水分迁移速度较慢,对生球的爆裂略有影响,但基本满足正常生产要求。
(二)膨润土配比及生球质量分析
从表5看,试验期与试验前的生球质量指标基本相当,试验1、试验2生球落下强度均控制在4~6次,入炉生球粉末率控制在3%以下,生球质量水平控制较好,满足正常生产要求。试验期膨润土配比较试验前分别高出0.1%和0.3%,主要原因是黑鹰山矿的-200目粒度含量较营盘宏运精矿低所致,同时随着黑鹰山精矿配比的上升,混合料粒度略有变差,为保证生球质量不下降,膨润土配比也相应升高。
(三)竖炉热工参数分析
从表6看,由于黑鹰山精矿属于半假象赤铁矿,焙烧过程中氧化放热较低,为确保球团矿质量能够满足炼铁生产的要求,操作上对燃烧室温度进行了上调,同时随着黑鹰山精矿配比增加,燃烧室温度也是逐步上升。两个阶段试验其他热工参数与试验前基本一致,燃烧室压力控制在10~11Kpa,燃烧室热废气量均控制在11000m3/h左右,冷却风压力控制在21~22Kpa,冷却风量大于29000m3/h,符合正常生产要求,说明配加黑鹰山精矿不会对球团生产过程产生负面影响。
(四)煤气消耗分析
从表7看,试验期煤气单耗分别较试验前上升了0.034GJ/t和0.076GJ/t,主要原因是:黑鹰山精矿属于半假象赤铁矿, FeO含量较低,焙烧过程中氧化放热量相对下降,为了确保球团矿质量满足高炉要求,试验期根据黑鹰山矿的配加比例将燃烧室温度进行了适度提高,这是试验期煤气单耗呈上升趋势的主要原因。
(五)球团矿质量分析
从表8看,试验期所生产的球团矿成分与试验前基本相当,主要变化是P含量升高主要原因是:黑鹰山矿的P含量为0.22%,比营盘宏运精矿的P含量0.027%高0.19个百分点。
同样从表8看,试验期球团矿的质量指标与试验前基本相当,均能满足炼铁正常生产要求。
四、效益
黑鹰山矿用于球团生产后,烧结因磁铁精矿配入比例的增加,氧化放热作用加强,烧结矿的固体燃料消耗下降了0.3kg/t,年产生的经济效益为:
0.3÷1000×900×730=197.1万元。
式中:0.3---1-4#烧结矿固体燃料消耗,kg/t;
900---无烟煤价格,元/吨;
730---2012年烧结矿计划产量,万吨。
五、结论
(一)使用黑鹰山精矿后生球质量略有下降,为确保生球质量满足生产要求,膨润土配比增加了0.2%~0.3%。
(二)因黑鹰山精矿FeO含量相对较低,属于半假象赤铁矿,影响焙烧过程氧化放热,生产过程中需根据黑鹰山矿的配加比例适度提高焙烧温度,来保证球团矿抗压强度;同时由于焙烧温度的提高,球团矿的煤气单耗有所上升。
(三)从此次工业试验看,使用20%-30%的黑鹰山精矿替代周边磁铁精矿与哈精矿配矿生产是可行的,虽然球团矿的P含量有所上升,但通过同比例的调整4#烧结机黑鹰山矿配加比例,7#高炉铁水的P含量处于受控状态。
【关键词】假象赤铁矿 投笼 焙烧
一、前言
目前,黑鹰山矿作为烧结主要原料使用后,对烧结矿产质量和固体燃料消耗造成不同程度的负面影响。为此,选烧厂技术人员于3、4月份在实验室进行了以黑鹰山矿为对象,研究了该矿与哈萨克斯磁铁精矿(以下简称哈精矿)搭配后的成球性能,在此基础上进行了实验室焙烧和竖炉投笼焙烧球团的试验研究,实验效果较好。为进一步验证黑鹰山矿用于球团工业生产的可行性,选烧厂技术人员制定了详细的工业生产试验方案,并于2012年5月3日13:40开始试验, 5月5日14:40结束,试验累计进行49小时,生产球团矿5619.85吨。
二、试验原料条件
本次工业试验主料使用进口哈萨克斯坦磁铁精矿(以下简称哈精矿),搭配使用不同比例黑鹰山铁精矿,粘结剂使用金昌地区千益膨润土。铁精矿及黏结剂的主要物化性能指标见表1、表2。
从表1可以看出,黑鹰山铁精矿FeO低、P含量高、烧损大,属于半假象赤铁矿,配加黑鹰山精矿后球团矿氧化放热量会有所降低,将会对球团矿产质量造成一定的影响。
从表2看,千益膨润土2h吸水率指标平均在305.3%,吸水率指标较好,且比较稳定,生产过程中能够提高生球质量,减少生球质量波动。
从表3可以看出,由于黑鹰山精矿品位低、P含量高,随着黑鹰山精矿配比的上升,球团矿预测成分中P含量呈逐步上升趋势。
三、工业试验过程分析
(一)混合料粒度及生球爆裂
从表4看,两个阶段造球料-200目粒度均达到90%以上,因混合料粒度偏细,水分迁移速度较慢,对生球的爆裂略有影响,但基本满足正常生产要求。
(二)膨润土配比及生球质量分析
从表5看,试验期与试验前的生球质量指标基本相当,试验1、试验2生球落下强度均控制在4~6次,入炉生球粉末率控制在3%以下,生球质量水平控制较好,满足正常生产要求。试验期膨润土配比较试验前分别高出0.1%和0.3%,主要原因是黑鹰山矿的-200目粒度含量较营盘宏运精矿低所致,同时随着黑鹰山精矿配比的上升,混合料粒度略有变差,为保证生球质量不下降,膨润土配比也相应升高。
(三)竖炉热工参数分析
从表6看,由于黑鹰山精矿属于半假象赤铁矿,焙烧过程中氧化放热较低,为确保球团矿质量能够满足炼铁生产的要求,操作上对燃烧室温度进行了上调,同时随着黑鹰山精矿配比增加,燃烧室温度也是逐步上升。两个阶段试验其他热工参数与试验前基本一致,燃烧室压力控制在10~11Kpa,燃烧室热废气量均控制在11000m3/h左右,冷却风压力控制在21~22Kpa,冷却风量大于29000m3/h,符合正常生产要求,说明配加黑鹰山精矿不会对球团生产过程产生负面影响。
(四)煤气消耗分析
从表7看,试验期煤气单耗分别较试验前上升了0.034GJ/t和0.076GJ/t,主要原因是:黑鹰山精矿属于半假象赤铁矿, FeO含量较低,焙烧过程中氧化放热量相对下降,为了确保球团矿质量满足高炉要求,试验期根据黑鹰山矿的配加比例将燃烧室温度进行了适度提高,这是试验期煤气单耗呈上升趋势的主要原因。
(五)球团矿质量分析
从表8看,试验期所生产的球团矿成分与试验前基本相当,主要变化是P含量升高主要原因是:黑鹰山矿的P含量为0.22%,比营盘宏运精矿的P含量0.027%高0.19个百分点。
同样从表8看,试验期球团矿的质量指标与试验前基本相当,均能满足炼铁正常生产要求。
四、效益
黑鹰山矿用于球团生产后,烧结因磁铁精矿配入比例的增加,氧化放热作用加强,烧结矿的固体燃料消耗下降了0.3kg/t,年产生的经济效益为:
0.3÷1000×900×730=197.1万元。
式中:0.3---1-4#烧结矿固体燃料消耗,kg/t;
900---无烟煤价格,元/吨;
730---2012年烧结矿计划产量,万吨。
五、结论
(一)使用黑鹰山精矿后生球质量略有下降,为确保生球质量满足生产要求,膨润土配比增加了0.2%~0.3%。
(二)因黑鹰山精矿FeO含量相对较低,属于半假象赤铁矿,影响焙烧过程氧化放热,生产过程中需根据黑鹰山矿的配加比例适度提高焙烧温度,来保证球团矿抗压强度;同时由于焙烧温度的提高,球团矿的煤气单耗有所上升。
(三)从此次工业试验看,使用20%-30%的黑鹰山精矿替代周边磁铁精矿与哈精矿配矿生产是可行的,虽然球团矿的P含量有所上升,但通过同比例的调整4#烧结机黑鹰山矿配加比例,7#高炉铁水的P含量处于受控状态。