600?MW超临界汽轮机高中压缸汽封节能改造

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  摘 要:汽轮机的汽封漏汽损失对汽缸效率、热耗率影响较大。该文针对茂名臻能热电有限公司#7汽轮机投运至今,原安装的传统迷宫式汽封出现不同程度的磨损,动静间隙增大,漏汽损失增加,导致高、中压效率下降,热耗率升高等问题,提出汽封改造的必要性,并通过采用布莱登汽封技术改造,实现高、中压缸汽封及过桥汽封间隙的自调整、无碰磨、最小化,提高了高、中压缸效率,降低热耗率。
  关键词:汽轮机 性能试验 布莱登汽封 汽缸效率
  中图分类号:TK263.2 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)03(a)-0011-03
  茂名臻能热电有限公司#7汽轮发电机组,是东方汽轮机有限公司引进日立技术生产的CC600/523-24.2/4.2/1.0/566/566型超临界、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮发电机组,额定排汽压力6.9 kPa。汽轮机总级数为43级,高压转子有9级,其中第一级为调速级,中压转子有6级,低压转子有2×2×7级。汽轮机采用高中压缸合缸结构,高、中、低缸汽封为传统的迷宫式汽封。#7汽轮发电机组于2012年9月投产。
  1 高中压缸汽封改造前机组性能试验
  为了检验与考核机组的各项技术经济指标是否达到合同、设计和有关规定的要求,2014年6月由广东粤能电力科技开发有限公司对茂名臻能热电有限公司#7机组进行了机组性能试验。
  从表1看出,高压缸效率比设计值低1.79%,中压缸效率比设计值低于1.22%,高中压缸轴封漏汽量比设计值高7.1%,热耗率比设计值仅偏高7.1 kJ/(kW·h)。
  2 高中压缸汽封改造的必要性
  汽轮机汽缸效率是机组重要的性能指标,其高低直接决定汽轮机的热耗率和机组的循环效率,进而影响机组的发、供电煤耗。
  该公司#7汽轮机高中压缸隔板汽封、高中压缸汽封(过桥汽封)、高中压缸轴端汽封原为东方汽轮机有限公司设计的迷宫式汽封,汽封工作间隙运行中为不可调。
  汽轮机正常运行时,转子轴振只有几丝,是不会与汽封发生碰磨的,但是在汽轮机启停过程中,特别是转子在通过临界转速时,轴振、盖振较大,工作间隙不可调的迷宫式汽封齿难免与转轴发生碰磨,汽封与轴间隙增大,形成了漏汽损失,导致汽缸缸效率降低。
  由表2可见,各汽缸效率的变化对机组的经济性影响很大,因此,对#7汽轮机高中压缸汽封进行改造的必要性显而易见。
  3 布莱登汽封技术改造
  为此,该公司与哈尔滨布莱登汽封技术应用有限公司签订《茂名臻能热电有限公司#7机高中压缸汽封改造技术协议》,它包括有关高中、低压缸汽封调整及高中压缸汽封改造为布莱登汽封的功能设计、结构、性能、安装、试验和维护等有关方面的技术要求,见表3。
  布莱登汽封技术原理:
  布莱登汽封取消了传统汽封背部的板弹簧,取而代之的是在每圈汽封弧段端面处,加装了四只螺旋弹簧。自由状态时,在弹簧应力作用下汽封弧块是处于张开状态而远离转子,见图2;机组启机时,随着蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封汽封弧块背部的蒸汽压力逐渐增大,当这一压力足以克服弹簧应力、摩擦阻力等时,汽封弧块开始逐渐关闭,直至处于工作状态,并始终保持与转子的最小间隙值运行,见图1;停机时,随蒸汽流量的减小,在弹簧应力作用下,推动汽封弧块远离转子,使汽封与转子的径向间隙达到最大值。
  布莱登汽封其技术原理,就是能够有效的避免机组启停过程中动静碰磨,自动调整汽封与转子的工作间隙,并能够始终保持很小的间隙运行,从而提高机组运行效率。
  该改造项目从2014年12月25日至12月31日已完成全部改造、调整工作,见表4。
  4 布莱登汽封技术改造后#7机组性能试验
  为了核准该公司#7汽轮机的三缸效率和热耗率,检验高中压缸布莱登汽封改造效果,该公司于2015年10月邀请西安热工研究院有限公司对#7机组进行机组性能试验,见表5,表6。
  5 布莱登汽封技术改造后性能对比
  从表7中看出,中压缸效率比改造前提高了0.33%,高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量比改造前减少了3.35%,高、中压缸隔板汽封,高中压缸轴封(过桥汽封),高、中压缸端部第一道轴封工作间隙比改造前减少了0.1~0.3 mm。
  6 布莱登汽封技术改造后的效益分析
  6.1 中压缸效率提高后产生的效益
  表2给出,#7汽轮机中压缸效率变化1个百分点对机组发电煤耗0.41 g/(kW·h)的影响,那么,改造后中压缸效率比改造前提高了0.33%,则其对机组发电煤耗的影响为:0.135 g/(kW·h),按机组带额定负荷600 MW来计算,一天可节省标煤:600 000×0.135×24=1 944 000 g≈1.944 t,全年可节省标煤:1.944×365=709.56 t。
  6.2 高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量减少后产生的效益:
  表6给出,#7汽轮机本体各项性能指标偏差对经济性的影响量,高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量比设计值大3.75%,对发电煤耗影响量为2.7 g/(kW·h),则1%高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量约影响发电煤耗0.72 g/(kW·h),那么,改造前高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量为9.35%,改造后高中压缸轴封(过桥汽封)漏汽量为6.0%,改造后比改造前减少了3.35%,则其对机组发电煤耗的影响为:3.35×0.72=2.412 g/(kW·h)。
  按机组带额定负荷600 MW来计算,一天可节约标煤:
  600 000×2.412×24=34 732 800 g≈34.73 t,全年可节省标煤:34.73×365=12 676.45 t。
  6.3 改造后,全年共可节省标煤
  709.56+12 676.45≈13 386 t。
  6.4 改造后,全年共可节省资金
  按该公司目前采购的山西烟煤、印尼烟煤,热值约为5 500 kcal/kg,价格约为500元/t算,1 kg标煤约等于1.27 kg的热值为5 500 kcal /kg山西烟煤或印尼烟煤,则全年可节省山西烟煤约:13 386×1.27≈17 000 t,全年共可节省资金约:17 000×500=850万元。
  6.5 高压缸效率略降的原因
  高压缸布莱登汽封有部分不能闭合的现象,在下次大修时,主要对高压缸布莱登汽封的加工尺寸、弹簧和安装工艺质量的检查,修复故障的布莱登汽封,以使汽封能自由滑动,防止卡涩在槽道中,保证布莱登汽封正常闭合。
  7 结语
  该公司#7汽轮机高中缸隔板汽封、高中压缸轴封(过桥汽封)、高中压缸端部第一道轴封自改造为布莱登汽封以来,从目前机组的运行状况来看,机组的轴向位移、高中压缸胀差及高、中压缸膨胀均在合格优良范围内,能满足机组启、停及负荷變化要求,不影响机组的启、停速率,保证机组安全运行。机组采用布莱登汽封后取得显著的经济效益,证明布莱登汽封技术是具有良好经济性和运行安全可靠性的。
  参考文献
  [1] 王殿武.汽轮机设备检修[M].北京:中国电力出版社,2005.
  [2] 东方汽轮机有限公司.600MW超临界汽轮机概述及本体结构说明书[Z].
  [3] 哈尔滨布莱登汽封技术应用有限公司.600MW机组布莱登汽封技术应用[Z].
  [4] 广东粤能电力科技开发有限公司.茂名臻能热电有限公司#7机组热力性能试验报告[Z].
  [5] 西安热工研究院有限公司.茂名臻能热电有限公司#7机组热力性能试验报告[Z].
其他文献
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