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0.摘要与结论
(1)项目情况:
本项目为全球通大酒店制冷站节能改造项目,现有制冷主机2台,制冷量为500RT,共1000RT。空调年运行约240天,在负荷较低的过渡季节晚上不开主机。另外,酒店生活热水由锅炉产生,每天大约需要50T热水。综合项目情况,本方案增加1台水水热泵主机,用于夜间供冷,同时产生热水。冬天利用热泵机组制热水。
(2)系统设计:
本系统设计方案在原有系统中增加一台螺杆式水水热泵机组,制热/冷量为177RT,同时增加一台75KW的热水机组作为备用机组。供冷季节,在夜间负荷较低时,利用水水热泵主机制热水,同时回收冷量。白天灵活组合主机的开机台数,使主机在最高能效比状态下运行。不开空调主机的情况下,利用热泵机组产生生活热水。
(3)项目总体运行经济性概况:
改造前电用量172.55万kwh,改造后电用量153.19kwh,节省18.25万kwh电量,相当于60.77吨标煤。改造前柴油用量75.87吨,改造后柴油用量0吨,节省75.9吨柴油,相当于110.59吨标煤。
改造后标煤总节省量171.36吨,二氧化碳减排量448.96吨,节约1吨标煤=减排2.62吨CO2
改造前运行费用228.2万元,改造后运行费用168.2万元,年节省效益60.0万元,改造总投资额211.24万元。
业主受益如下:节省热水锅炉的大修和更换费用(已使用超过10年);降低酒店运营成本,提高行业竞争力;投资成本在4年左右时间回收;增加一台小机组空调主机。
(4)运行模式:(制冷、热水)。
1)两台制冷主机和一台水水热泵主机配合运行,一边制冷一边热回收产生热水。
2)水水热泵主机故障或维护时用一台空气源做备用。
3)冬天极端天气不需制冷时冷冻水转为冷却水。
4)冷冻泵、冷却泵、一次热水泵、二次热水泵、恒温水泵采用变频控制。
1.项目概况
1.1项目基本信息
工程名称:全球通大酒店;建筑类型:酒店;工程性质:改造。
节能系统设计:总装机容量1177RT空调机组,原有2台500RT冷水机组+新增1台177RT螺杆式水水热泵机组及1台75kw备用热水机组。
1.2电价政策情况
全天24小时,电价为0.9928元/度。
1.3当地气象参数特点
本项目备工作地点为广东省广州市,属亚热带海洋性季风气候,有轻度盐雾腐蚀。其室外基本气象参数如下:
夏季通风室外计算温度:31.9℃;夏季通风室外计算相对湿度:79%;夏季空气调节室外计算干球温度:33℃;夏季空气调节室外计算湿球温度:27.9℃;年平均气温:22.4;夏季室外平均风速:1.8m/s;夏季最多风向:SE;夏季室外大气压力:100340Pa;极端最高温度:36.6℃。
2.方案设计
2.1设计依据
本方案设计依据如下:
(1)业主提供的设计资料。
(2)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
(3)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50242002)。
(4)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
(5)ARI美国制冷协会《ARI Guideline T-2002蓄冰设备设计标准》。
(6)ASHRAE美国暖通工程师协会《ASHRAE150》蓄冰工程检验标准。
(7)《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》(2003版)。
(8)《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》(2003版)。
2.2负荷计算问题
2.2.1负荷计算依据
根据多年使用记录的技术资料分析,按其使用情况考虑,系统设计日尖峰负荷为800RT,根据逐时冷负荷系数法计算,设计日负荷随时间的变化如下表所示:
设计日逐时冷负荷表
2.2.2运行控制策略
不同负荷下空调系统的全天运行策略是进行所有经济性分析比较计算的基础。合理的运行策略必须综合考虑系统的实际配置情况和系统运行情况,具体如下:
(1)灵活调整主机的组合方式。
(2)当前处于运行状态的主机应尽量使其运行于能效比较高的区域。
各负荷段运行策略模拟分布如下:
(1)100%冷负荷时系统运行策略。
系统运行说明:
共35天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(2)75%冷負荷时系统运行策略。
共105天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(3)50%冷负荷时系统运行策略。
共90天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(4)25%冷负荷时系统运行策略。
共30天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(5)冬季热水系统运行策略。
共105天,热泵机组白天在气温较高的时段制生活热水,冷却塔通过潜热吸收热量为主机提供热源。
3.投资与经济性分析
通过分析计算,可以得出以下结论:
(1)每年能节省大笔空调运行电费。节能系统建成后,每年节省空调运行电费60.04万元,20年经济效益为1200.8万元。
(2)虽然节能改造方案需要投资211.24万元,但年运行节省费用60.04万元。
(3)系统可靠性和稳定性大大提高。采用节能系统后,制冷主机可按最高效的状态运行,节能系统为整个空调系统提供了后备冷源,系统的可靠性和稳定性得到极大的提高,运行成本和维护成本也随之降低。 [科]
(1)项目情况:
本项目为全球通大酒店制冷站节能改造项目,现有制冷主机2台,制冷量为500RT,共1000RT。空调年运行约240天,在负荷较低的过渡季节晚上不开主机。另外,酒店生活热水由锅炉产生,每天大约需要50T热水。综合项目情况,本方案增加1台水水热泵主机,用于夜间供冷,同时产生热水。冬天利用热泵机组制热水。
(2)系统设计:
本系统设计方案在原有系统中增加一台螺杆式水水热泵机组,制热/冷量为177RT,同时增加一台75KW的热水机组作为备用机组。供冷季节,在夜间负荷较低时,利用水水热泵主机制热水,同时回收冷量。白天灵活组合主机的开机台数,使主机在最高能效比状态下运行。不开空调主机的情况下,利用热泵机组产生生活热水。
(3)项目总体运行经济性概况:
改造前电用量172.55万kwh,改造后电用量153.19kwh,节省18.25万kwh电量,相当于60.77吨标煤。改造前柴油用量75.87吨,改造后柴油用量0吨,节省75.9吨柴油,相当于110.59吨标煤。
改造后标煤总节省量171.36吨,二氧化碳减排量448.96吨,节约1吨标煤=减排2.62吨CO2
改造前运行费用228.2万元,改造后运行费用168.2万元,年节省效益60.0万元,改造总投资额211.24万元。
业主受益如下:节省热水锅炉的大修和更换费用(已使用超过10年);降低酒店运营成本,提高行业竞争力;投资成本在4年左右时间回收;增加一台小机组空调主机。
(4)运行模式:(制冷、热水)。
1)两台制冷主机和一台水水热泵主机配合运行,一边制冷一边热回收产生热水。
2)水水热泵主机故障或维护时用一台空气源做备用。
3)冬天极端天气不需制冷时冷冻水转为冷却水。
4)冷冻泵、冷却泵、一次热水泵、二次热水泵、恒温水泵采用变频控制。
1.项目概况
1.1项目基本信息
工程名称:全球通大酒店;建筑类型:酒店;工程性质:改造。
节能系统设计:总装机容量1177RT空调机组,原有2台500RT冷水机组+新增1台177RT螺杆式水水热泵机组及1台75kw备用热水机组。
1.2电价政策情况
全天24小时,电价为0.9928元/度。
1.3当地气象参数特点
本项目备工作地点为广东省广州市,属亚热带海洋性季风气候,有轻度盐雾腐蚀。其室外基本气象参数如下:
夏季通风室外计算温度:31.9℃;夏季通风室外计算相对湿度:79%;夏季空气调节室外计算干球温度:33℃;夏季空气调节室外计算湿球温度:27.9℃;年平均气温:22.4;夏季室外平均风速:1.8m/s;夏季最多风向:SE;夏季室外大气压力:100340Pa;极端最高温度:36.6℃。
2.方案设计
2.1设计依据
本方案设计依据如下:
(1)业主提供的设计资料。
(2)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
(3)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50242002)。
(4)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。
(5)ARI美国制冷协会《ARI Guideline T-2002蓄冰设备设计标准》。
(6)ASHRAE美国暖通工程师协会《ASHRAE150》蓄冰工程检验标准。
(7)《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》(2003版)。
(8)《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》(2003版)。
2.2负荷计算问题
2.2.1负荷计算依据
根据多年使用记录的技术资料分析,按其使用情况考虑,系统设计日尖峰负荷为800RT,根据逐时冷负荷系数法计算,设计日负荷随时间的变化如下表所示:
设计日逐时冷负荷表
2.2.2运行控制策略
不同负荷下空调系统的全天运行策略是进行所有经济性分析比较计算的基础。合理的运行策略必须综合考虑系统的实际配置情况和系统运行情况,具体如下:
(1)灵活调整主机的组合方式。
(2)当前处于运行状态的主机应尽量使其运行于能效比较高的区域。
各负荷段运行策略模拟分布如下:
(1)100%冷负荷时系统运行策略。
系统运行说明:
共35天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(2)75%冷負荷时系统运行策略。
共105天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(3)50%冷负荷时系统运行策略。
共90天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(4)25%冷负荷时系统运行策略。
共30天,主机采用动负荷跟随技术控制,白天灵活组合主机开机台数,使主机恒定在最高能效比阶段运行;夜间负荷低谷期,热泵机组在提供55℃生活热水的同时回收7℃的冷水用于末端供冷。
(5)冬季热水系统运行策略。
共105天,热泵机组白天在气温较高的时段制生活热水,冷却塔通过潜热吸收热量为主机提供热源。
3.投资与经济性分析
通过分析计算,可以得出以下结论:
(1)每年能节省大笔空调运行电费。节能系统建成后,每年节省空调运行电费60.04万元,20年经济效益为1200.8万元。
(2)虽然节能改造方案需要投资211.24万元,但年运行节省费用60.04万元。
(3)系统可靠性和稳定性大大提高。采用节能系统后,制冷主机可按最高效的状态运行,节能系统为整个空调系统提供了后备冷源,系统的可靠性和稳定性得到极大的提高,运行成本和维护成本也随之降低。 [科]