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摘 要:在莲花厂进行SFP-160000/200kV主变小修高压试验的过程中对主变B相套管的tgδ值和电容值进行测量的时候发现tgδ值在这一过程中出现了非常明显的增长,但是tgδ的最低数值还是要比相关规定和标准当中给出的最低标准低。对SFP-160000/220kV主变的B相套管进行了抽样试验。相关的技术人员根据标准和要求对B相套管的相关试验数据进行仔细认真的检查和核对,在气体当中的氢气、乙炔、CO、CO2成分进行详细的严格的分析,在油和纸当中会经过电弧,甲烷超标了9.19倍,氢气超出标准值5.4倍,乙炔超出标准值1717倍,在经过了粗略的判断之后发现可能是主变B相套管末屏内部出现了严重的断线现象,因为工作人员发现十分及时,对其进行了妥善的处理,所以也就防止了其在运行过程中出现变压器烧毁的问题,对于莲花厂而言有着十分重要的作用。本文主要分析了莲花厂SFP-160000/220kV主变套管末屏内部断线故障高压试验,以供参考和借鉴。
关键词:高压试验;套管末屏;介质损耗tgδ;色谱分析
在电力系统运行的过程中主变套管末端内部断线故障会直接影响到电力系统的运行状况,同时如果情况十分严重,还有可能会出现比较严重的问题,所以我们必须要对这种现象进行及早的预防和检验,将损失降到最低,莲花厂所使用的SFP-160000/220kV主变套管和其他的套管一样还是在实际的工作中有内部断线的可能,所以必须要对其采取高压试验的方式,为电力系统的正常运行提供良好的基础。
1 SFP-160000/220kV主变套管的基本结构
油纸电容式变压器套管主要由电容芯子、油枕、法兰、上下瓷套组成,主绝缘为电容芯子,采用同心电容串联而成,封闭在上下瓷套、油枕、法兰及底座组成的密封容器中,它们之间的接触面衬以耐油橡胶垫圈,并通过设置在油枕内的一组强力弹簧所施加的中心压紧力作用,使套管内部处于良好的密封状态,与外界大气隔绝。容器内充有经处理过的变压器油,使内部主绝缘成为油-纸结构,以提高绝缘能力。变压器套管的主绝缘为电容芯子,套管的电容芯子是由以高质量的变压器油浸渍的电缆纸和铝箔均压极板包绕在导电管外组成的多层同心圆柱形电容器作电极。电容芯子的外部由瓷套作为外绝缘和变压器油的容器及供安装用的连接套筒等构成,瓷套和芯子之间充有优质的变压器油。
2 SFP-160000/220kV主变套管末屏接地结构
套管电容芯子的最外屏是末端的位置,同时在这一过程中需要对其进行接地处理,接地处理的过程中必须要和之前已经安装好的法兰共同接地,接地的时候要充分合理的使用绝缘瓷套,电容屏在这一过程中一定要完完整整的浸没绝缘油,末屏在运行的过程中可以很好的对电容屏实际的电容量和介损进行有效的测量,这样就可以更好的对电容屏的绝缘状况进行更加科学的判断,从而也就可以更好的了解绝缘层当中的性能,所以我们通常也将其叫做测量端子。借助末端测量端子可以很好的发现主末屏是否出现了绝缘或者是受潮的情况,同时其对绝缘油变质的情况以及电容屏之间出现断路和短路等现象都能及时的检测和发现,但是如果在系统运行的时候出现了末屏开路的现象,末屏在这一过程中会形成非常显著的高压,这样一来也就非常容易出现设备损坏的情况。
3 SFP-160000/220kV主变末屏接榫检验测试方法
电工套管的最外层是末屏的引出介质,在试验的时候可以根据实际的邪恶情况采取电桥正接的方式对末屏的接榫和电容量完成测量工作,当然在这一过程中也可以使用电桥反接的方式对大地的介损和电容量进行检测,如图1所示。试验电压出现在了末屏和套管油箱底箱之间,试验的过程中加压的幅度要充分的考虑到末屏绝缘的质量和绝缘的效果。通常我们选取2到3千伏。正接法测量的方式通常就是将高压的一端接在一次导电杆的上方,测量线设置在了套管末端的接线处,这种接线方式的接线图和反接线的图刚好相反。
4 SFP-160000/220kV主变套管末屏内部故障高压试验分析
本厂SFP-160000/220kV发电机组是1375000KW机组,1996年投入运行,SFP-160000/220kV主变压器设备型号为SFP-160000/220,额定容量为160000kVA,额定电压(242±2×2.5%)/13.8kV。2014年7月11日,在对#1主变小修高压试验中,用AI6000介损测试仪采用正接线的方法测量#1主变220kV侧B相套管tgδ值及电容量时,发现220kV侧B相套管tgδ值与交接试验报告tgδ值相比有所增长,最高测量tgδ值为2.78%,(试验时没有清理变压器套管瓷瓶和末屏小套管瓷瓶),最低测量tgδ值为0.66%(清理后实测值),最低测量tgδ值仍然低于《电力预防性试验规程》的要求,《电力预防性试验规程》要求电容型套管末屏绝缘电阻值不应低于1000ΜΩ,20℃时电容型套管tgδ值不应大于0.8%。电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因。每次测量时,tgδ值都不同,电容量和绝缘电阻值符合电力预防性试验规程的要求,开始时怀疑是因套管潮湿、脏污引起的,所以将变压器套管瓷瓶和末屏瓷瓶全部擦干净,测量后与以前一样,换用M2000介损测试仪测量,其现象还是没有变化。
5 SFP-160000/220kV主变套管末屏内部断线故障原因分析和处理
套管末屏在出厂的时候就已经存在着非常明显的不足,从气体组分的角度对其进行分析,油和纸当中产生了非常明显的电弧,甲烷超出了标准值的9.19倍,氢气超出标准值5.4倍,乙炔超出了标准值1717倍,在经过详细的分析之后,最终确定是系统主变B相套管末屏的内部出现了断线的故障,因为变压器是全新安装的,同时厂家在生产的过程中存在着一些相同型号的套管,所以在其应用的过程中及时的对其进行了套管更换处理。
6 为杜绝类似主变套管末屏内部断线故障的发生应采取的防范措施
6.1 近年来,运行中的套管事故率和故障率都呈上升趋势,建议每年增加变压器取油样次数并对油进行油色谱分析,及时发现问题,以便及时消除缺陷,避免此类事故的发生。
6.2 试验人员拆接末屏小套管引线时,应防止导杆转动或拧断接地引线,试验后应恢复原状。在拆接末屏接地线时,不能让末屏接线柱跟动,如有不慎,轻则末屏渗油,重则末屏引线开断。
6.3 根据工作经验,试验结束后可用万用表来测量末屏是否接地,这是检查末屏接地拆除后是否已经恢复的一种比较可靠的办法。
结束语
从这次系统问题的发现到原因分析的整个过程当中,我们可以十分清晰的认识到对试验的数据进行分析的时候一定要具备较高的科学性和合理性,如果在这一过程中出资按了数据变化的状况,必须要对设备进行详细的检测,在选择设备的时候,一定要选择那些信誉良好的厂家。
参考文献
[1]杨新利.变电站主变套管故障分析探讨[J].技术与市场,2013(4).
[2]陈少磊,陈骁骏.600MW火电主变连续轻瓦动作及处理浅析[J].湖南农机,2012(9).
关键词:高压试验;套管末屏;介质损耗tgδ;色谱分析
在电力系统运行的过程中主变套管末端内部断线故障会直接影响到电力系统的运行状况,同时如果情况十分严重,还有可能会出现比较严重的问题,所以我们必须要对这种现象进行及早的预防和检验,将损失降到最低,莲花厂所使用的SFP-160000/220kV主变套管和其他的套管一样还是在实际的工作中有内部断线的可能,所以必须要对其采取高压试验的方式,为电力系统的正常运行提供良好的基础。
1 SFP-160000/220kV主变套管的基本结构
油纸电容式变压器套管主要由电容芯子、油枕、法兰、上下瓷套组成,主绝缘为电容芯子,采用同心电容串联而成,封闭在上下瓷套、油枕、法兰及底座组成的密封容器中,它们之间的接触面衬以耐油橡胶垫圈,并通过设置在油枕内的一组强力弹簧所施加的中心压紧力作用,使套管内部处于良好的密封状态,与外界大气隔绝。容器内充有经处理过的变压器油,使内部主绝缘成为油-纸结构,以提高绝缘能力。变压器套管的主绝缘为电容芯子,套管的电容芯子是由以高质量的变压器油浸渍的电缆纸和铝箔均压极板包绕在导电管外组成的多层同心圆柱形电容器作电极。电容芯子的外部由瓷套作为外绝缘和变压器油的容器及供安装用的连接套筒等构成,瓷套和芯子之间充有优质的变压器油。
2 SFP-160000/220kV主变套管末屏接地结构
套管电容芯子的最外屏是末端的位置,同时在这一过程中需要对其进行接地处理,接地处理的过程中必须要和之前已经安装好的法兰共同接地,接地的时候要充分合理的使用绝缘瓷套,电容屏在这一过程中一定要完完整整的浸没绝缘油,末屏在运行的过程中可以很好的对电容屏实际的电容量和介损进行有效的测量,这样就可以更好的对电容屏的绝缘状况进行更加科学的判断,从而也就可以更好的了解绝缘层当中的性能,所以我们通常也将其叫做测量端子。借助末端测量端子可以很好的发现主末屏是否出现了绝缘或者是受潮的情况,同时其对绝缘油变质的情况以及电容屏之间出现断路和短路等现象都能及时的检测和发现,但是如果在系统运行的时候出现了末屏开路的现象,末屏在这一过程中会形成非常显著的高压,这样一来也就非常容易出现设备损坏的情况。
3 SFP-160000/220kV主变末屏接榫检验测试方法
电工套管的最外层是末屏的引出介质,在试验的时候可以根据实际的邪恶情况采取电桥正接的方式对末屏的接榫和电容量完成测量工作,当然在这一过程中也可以使用电桥反接的方式对大地的介损和电容量进行检测,如图1所示。试验电压出现在了末屏和套管油箱底箱之间,试验的过程中加压的幅度要充分的考虑到末屏绝缘的质量和绝缘的效果。通常我们选取2到3千伏。正接法测量的方式通常就是将高压的一端接在一次导电杆的上方,测量线设置在了套管末端的接线处,这种接线方式的接线图和反接线的图刚好相反。
4 SFP-160000/220kV主变套管末屏内部故障高压试验分析
本厂SFP-160000/220kV发电机组是1375000KW机组,1996年投入运行,SFP-160000/220kV主变压器设备型号为SFP-160000/220,额定容量为160000kVA,额定电压(242±2×2.5%)/13.8kV。2014年7月11日,在对#1主变小修高压试验中,用AI6000介损测试仪采用正接线的方法测量#1主变220kV侧B相套管tgδ值及电容量时,发现220kV侧B相套管tgδ值与交接试验报告tgδ值相比有所增长,最高测量tgδ值为2.78%,(试验时没有清理变压器套管瓷瓶和末屏小套管瓷瓶),最低测量tgδ值为0.66%(清理后实测值),最低测量tgδ值仍然低于《电力预防性试验规程》的要求,《电力预防性试验规程》要求电容型套管末屏绝缘电阻值不应低于1000ΜΩ,20℃时电容型套管tgδ值不应大于0.8%。电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因。每次测量时,tgδ值都不同,电容量和绝缘电阻值符合电力预防性试验规程的要求,开始时怀疑是因套管潮湿、脏污引起的,所以将变压器套管瓷瓶和末屏瓷瓶全部擦干净,测量后与以前一样,换用M2000介损测试仪测量,其现象还是没有变化。
5 SFP-160000/220kV主变套管末屏内部断线故障原因分析和处理
套管末屏在出厂的时候就已经存在着非常明显的不足,从气体组分的角度对其进行分析,油和纸当中产生了非常明显的电弧,甲烷超出了标准值的9.19倍,氢气超出标准值5.4倍,乙炔超出了标准值1717倍,在经过详细的分析之后,最终确定是系统主变B相套管末屏的内部出现了断线的故障,因为变压器是全新安装的,同时厂家在生产的过程中存在着一些相同型号的套管,所以在其应用的过程中及时的对其进行了套管更换处理。
6 为杜绝类似主变套管末屏内部断线故障的发生应采取的防范措施
6.1 近年来,运行中的套管事故率和故障率都呈上升趋势,建议每年增加变压器取油样次数并对油进行油色谱分析,及时发现问题,以便及时消除缺陷,避免此类事故的发生。
6.2 试验人员拆接末屏小套管引线时,应防止导杆转动或拧断接地引线,试验后应恢复原状。在拆接末屏接地线时,不能让末屏接线柱跟动,如有不慎,轻则末屏渗油,重则末屏引线开断。
6.3 根据工作经验,试验结束后可用万用表来测量末屏是否接地,这是检查末屏接地拆除后是否已经恢复的一种比较可靠的办法。
结束语
从这次系统问题的发现到原因分析的整个过程当中,我们可以十分清晰的认识到对试验的数据进行分析的时候一定要具备较高的科学性和合理性,如果在这一过程中出资按了数据变化的状况,必须要对设备进行详细的检测,在选择设备的时候,一定要选择那些信誉良好的厂家。
参考文献
[1]杨新利.变电站主变套管故障分析探讨[J].技术与市场,2013(4).
[2]陈少磊,陈骁骏.600MW火电主变连续轻瓦动作及处理浅析[J].湖南农机,2012(9).