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【摘要】通过现场调查分析、室内试验验证等方法,发现林樊家油田腐蚀是CO2、溶解氧、溶解盐类及偏磨等多种因素共同作用的结果。针对这一原因采取了投加缓蚀剂、阴极保护器及优选防偏磨工艺治理腐蚀,治理后23口腐蚀严重井的平均免修期由治理前的182天延长到目前的344天,取得了较好的效果。
【关键词】油井 腐蚀原因 治理对策
林樊家油田地处山东省滨州市,目前共开油井155口,日液2473m3/d,日油720m3/ d,综合含水70.9%。通过对该油田作业井调查发现,82井次检泵井中存在偏磨腐蚀现象的56井次,占作业井数的68.3%,有27口井免修期小于300天,平均免修期仅215天,腐蚀问题较严重,必须采取针对性的措施加以防护,以延长油井免修期。
1 油井腐蚀原因分析
1.1 腐蚀产物分析
对被腐蚀的油管进行取样,分别用X射线衍射仪和X射线荧光光谱仪对油管腐蚀产物进行了结构组成分析。结果见表1。
在12口腐蚀井上进行了现场试验,投加缓蚀剂后检泵周期由过去的195天延长至目前的432天。
2.2 牺牲阳极的电化学保护器
牺牲阳极电化学保护技术是油井中常用的电化学防腐蚀方法,室内自行设计了一种油管阴极保护器,它是用锌、铝、镁、铬合金作为牺牲阳极,设计成油管短节,与油管相连接,在腐蚀井段按照一定的距离下入,与井下管柱形成原电池,使管柱成为原电池阴极而得到保护。
在4口腐蚀井进行了现场试验,应用油管保护器后平均检泵周期由过去的157天延长目前的至197天。
2.3 优选防偏磨工艺
针对林樊家腐蚀井的特点,在直井和井斜角小的定向井上使用内衬油管+抗磨接箍治理工艺,以减轻油管和抽油杆偏磨程度,减轻偏磨对腐蚀的影响;在大斜度井偏磨井采用直线电机治理偏磨。对7口偏磨严重井进行了治理,治理后检泵周期由过去的174天延长至目前的至286天。
2.4 试验结果
对23口腐蚀井进行了治理,治理后油井平均免修期由治理前的182天延长到344天,效果显著。通过治理腐蚀井,增加了因作业占井影响的原油产量,降低了作业成本,节约了管材费用,总经济效益达164.46万元
3 结论与建议
(1)通过采取现场调查分析、室内试验验证等方法,林樊家油田腐蚀的原因为CO2、溶解氧、溶解盐类及偏磨等多种因素共同作用的结果。
(2)通过投加缓蚀剂、阴极保护器及优选防偏磨工艺治理腐蚀后,取得了显著的效果。23口腐蚀井的平均免修期由治理前的182天延长到目前的344天,减少了维护作业井次,增加了因作业占井而影响的原油产量,总经济效益达164.46万元。
参考文献
[1] 陈兴,仝卫东等.油井腐蚀偏磨机理研究及防治[J].内蒙古石油化工,2005,(4):66-69
[2] 刘伟,黄宪华等.油井的腐蚀原因与防护措施[J].腐蚀科学与防护技术,2006,(6):448-410
[3] 卢绮敏.石油工业中的腐蚀与防护[M].北京:化学工业出版社,2001:38-70
【关键词】油井 腐蚀原因 治理对策
林樊家油田地处山东省滨州市,目前共开油井155口,日液2473m3/d,日油720m3/ d,综合含水70.9%。通过对该油田作业井调查发现,82井次检泵井中存在偏磨腐蚀现象的56井次,占作业井数的68.3%,有27口井免修期小于300天,平均免修期仅215天,腐蚀问题较严重,必须采取针对性的措施加以防护,以延长油井免修期。
1 油井腐蚀原因分析
1.1 腐蚀产物分析
对被腐蚀的油管进行取样,分别用X射线衍射仪和X射线荧光光谱仪对油管腐蚀产物进行了结构组成分析。结果见表1。
在12口腐蚀井上进行了现场试验,投加缓蚀剂后检泵周期由过去的195天延长至目前的432天。
2.2 牺牲阳极的电化学保护器
牺牲阳极电化学保护技术是油井中常用的电化学防腐蚀方法,室内自行设计了一种油管阴极保护器,它是用锌、铝、镁、铬合金作为牺牲阳极,设计成油管短节,与油管相连接,在腐蚀井段按照一定的距离下入,与井下管柱形成原电池,使管柱成为原电池阴极而得到保护。
在4口腐蚀井进行了现场试验,应用油管保护器后平均检泵周期由过去的157天延长目前的至197天。
2.3 优选防偏磨工艺
针对林樊家腐蚀井的特点,在直井和井斜角小的定向井上使用内衬油管+抗磨接箍治理工艺,以减轻油管和抽油杆偏磨程度,减轻偏磨对腐蚀的影响;在大斜度井偏磨井采用直线电机治理偏磨。对7口偏磨严重井进行了治理,治理后检泵周期由过去的174天延长至目前的至286天。
2.4 试验结果
对23口腐蚀井进行了治理,治理后油井平均免修期由治理前的182天延长到344天,效果显著。通过治理腐蚀井,增加了因作业占井影响的原油产量,降低了作业成本,节约了管材费用,总经济效益达164.46万元
3 结论与建议
(1)通过采取现场调查分析、室内试验验证等方法,林樊家油田腐蚀的原因为CO2、溶解氧、溶解盐类及偏磨等多种因素共同作用的结果。
(2)通过投加缓蚀剂、阴极保护器及优选防偏磨工艺治理腐蚀后,取得了显著的效果。23口腐蚀井的平均免修期由治理前的182天延长到目前的344天,减少了维护作业井次,增加了因作业占井而影响的原油产量,总经济效益达164.46万元。
参考文献
[1] 陈兴,仝卫东等.油井腐蚀偏磨机理研究及防治[J].内蒙古石油化工,2005,(4):66-69
[2] 刘伟,黄宪华等.油井的腐蚀原因与防护措施[J].腐蚀科学与防护技术,2006,(6):448-410
[3] 卢绮敏.石油工业中的腐蚀与防护[M].北京:化学工业出版社,2001:38-70