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【摘 要】瓦斯机是高瓦斯煤矿生产的必备的重要大型设备,其工作的安全性和经济性,关系着矿井的一通三防工作的成败。如能在现有基础上,应用PLC技术和先进的电气控制理论,使其水循环系统实现自动化控制,将会使瓦斯机运行更加安全可靠,更能产生良好的经济效益,是一项实用性极强的科技项目。
【关键词】瓦斯机;PLC技术;水循环;自动化
0.引言
铁能集团公司所本部所有矿井均为高瓦斯矿井。按照国家“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”煤矿瓦斯治理十六字工作体系要求,公司各矿均设有瓦斯泵房。晓南矿瓦斯泵房,其作用是完成全矿井下瓦斯的抽放,向煤层气公司瓦斯机发电站和张庄住宅供气的工作。瓦斯机的安全性至关重要,其是否能经济运行,又关系着全矿节能减排工作的顺利开展。
下面从其安全性及运行现状两方面,对该矿瓦斯机存在的问题进行说明。
首先,瓦斯机安全性存在的问题。瓦斯机汽水分离器中水位调节,采用人工调节方式,稳定性和安全性都难以保证,一旦水位过低可能造成瓦斯泄露,可能造成人身危险;水位过高可能造成变频装置保护动作,瓦斯机停机,如司机不能及时发现,很可能造成井下瓦斯超限,威胁井下作业人员人身安全。瓦斯机的冷却水循环系统温度监测为人工监测,水温过高不及时发现可能使设备损坏。
其次,瓦斯机经济运行的问题。瓦斯机汽水分离器中水位与泵体中水位相同,如负压不变情况下,水位超过规定水位上限长时间运行,不仅会向外输送带水过多的瓦斯气体,而且电动机负载加大,会增加瓦斯机电能消耗。瓦斯机水温正常或低于规定值时,人工观察不及时,继续向系统内加冷却水,向外排出循环系统内的水,势必会造成水资源的浪费。我们可以在现有的设备基础上,利用现代电控技术完成对瓦斯机的自动化控制,从而解决瓦斯机运行的安全性和经济性问题。
1.瓦斯机水循环系统自动化管路阀门改造设计及电控系统设计
1.1现有瓦斯机水循环系统的工作原理
正常情况下,按下就地启动按钮,瓦斯泵启动运行,将工作水供给闸阀打开,向泵内注入来自水箱的水,当在水环真空泵泵体内液体达到要求,即可通过连接井下瓦斯管路将井下瓦斯抽入到水环真空泵内,将水和瓦斯通过泵气连接管路送到气水分离器中,水通过工作水控制闸阀排到水池中,再由小水泵通过水箱上水闸阀打入水箱中,从而完成工作水循环(即瓦斯机水循环)。气体则通过排气管路输送到张庄住宅瓦斯大罐中。运行过程中,当气水分离器中水位达到要求后,人为通过观看玻璃管水位计上的水位显示,掌握泵内水位高度,将其水位控制在水位计上高、低水位标记中间,是通过调整作水控制闸阀,人为将水位控制在规定范围内。但是在此时人为如果看不住水位,就会出现前面所讲问题。
停泵操作时,按下停止按钮,瓦斯泵停止运行,将工作水供给闸阀关闭,将小水泵停止,将工作水控制闸阀和水箱上水闸阀关闭。
瓦斯机水温控制方式,瓦斯机正常运行时,水温不超过规定值(40℃),自来水进水闸阀和外排闸阀均处于关闭状态,当水温超过规定值(40℃)时,关闭水箱上水闸阀,将自来水进水闸阀和外排闸阀全部打开,就实现了高温水外排,冷却水补水的目的。
1.2设计改造后瓦斯机水循环自动控制系统的工作原理
正常情况下,按下就地启动按钮,瓦斯泵启动运行,启动信号传给PLC,PLC按照程序设定自动将供给电磁阀打开,向泵内注入来至水箱的水,当在水环真空泵泵体内液体达到要求,即可通过连接井下瓦斯管路将井下瓦斯抽入到水环真空泵内,将水和瓦斯通过泵气连接管路送到气水分离器中,通过磁翻柱液位计开始监测气水分离器中的水位,当水位达到自动控制系统的设定值时,系统自动打开控制电动蝶阀将水排到水池中,系统自动控制小水泵开启,上水电动阀打开,排水电动阀关闭,小水泵将水从上水电动阀打入水箱2中,从而完成工作水循环(即瓦斯机水循环)。气体则通过排气管路输送到张庄住宅瓦斯大罐中。运行过程中,当气水分离器中水位达到要求后,自动控制系统通过磁翻柱液位计监测水位变化,并将其转换成电信号传入PLC,PLC则根据内部程序及时调整控制电动蝶阀的开度即调整排水量,使水位始终保持在设定范围内,此时的控制准确程度、可靠程度大大的超过人工操作。从而提高安全性,保证能耗处于最低状态。
停泵操作时,按下停止按钮,瓦斯泵停止运行,停止信号传给PLC,PLC按照程序设定自动将供给电磁阀关闭,将小水泵停止,将控制电动蝶阀和上水电动阀关闭。
瓦斯机水温自动控制方式,瓦斯机正常运行时,水温不超过规定值(40℃),W1出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC按照设定程序将自来水进水电动阀和排水电动阀均关闭,当水温超过规定值(40℃)时,出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC按照设定程序关闭上水电动阀,将自来水进水电动阀和排水电动阀全部打开,就实现了高温水外排,冷却水补水的目的。当系统温度低于设定温度时,出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC控制相关电磁阀,使系统结束补水工作,回到正常工作状态。
1.3瓦斯机水循环自动控制系统电气设计
1.3.1瓦斯机水循环系统电控设计要求
因瓦斯机属于有易燃易爆瓦斯的存在,按照相关规定。按照井下管理。其采用设备必具有防爆功能。所以设计难度有所增加。再有设计中要求,其与原有手动控制系统同时存在,在其出问题后要做到不能影响手动系统的使用。工作时要求有现场控制台通过人机界面能够进行操作,并能将其控制系统以通讯形式传到调度室或者集中控制机房,实现远程操作。必须应用先进的PLC控制技术,通过优化设计使整个系统工作安全可靠。
1.3.2 瓦斯机水循环自动化系统硬件结构图的建立
瓦斯机水循环自动化系统硬件结构图,如图1所示,主要控制系统由传感器实现信号的采集,由现场操作台控制屏及远程集中控制实现系统的操作,全部信号进入PLC控制系统,再由PLC按照程序指令,控制执行电器,即各个阀门电动机及控制阀。达到自动控制的目地。
2.瓦斯机水循环系统自动化改造后的前景展望
瓦斯机水循环系统自动控制,所用器件必须符合防爆的要求,由于要求安全性非常高,所以现在还没有比较成型的成套产品,经过反复论证比较,如果该系统能够成功应用于现场,在提高安全性的同时,还能使瓦斯机用水量进一步降低,保守估计可以节约10%的水量,去除设备的初期投资,两年即可收回成本,产生较好的经济效益,对于企业总体的节能工作提供了强有力的技术支持。如在全公司推广使用,安全效益及经济效益更会大大的增加。 [科]
【参考文献】
[1]吴志敏,阳胜峰主编.西门子PLC与变频器触控屏综合应用教程(第一版).中国电力出版社,2009.7.
[2]訾贵昌,邓开陆主编.电气控制与可编程控制技术(第一版),煤炭工业出版社,2006.12.
[3]傅恩锡,李世新主编.模拟电子技术(第一版),高等教育出版社,2001.12.
【关键词】瓦斯机;PLC技术;水循环;自动化
0.引言
铁能集团公司所本部所有矿井均为高瓦斯矿井。按照国家“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”煤矿瓦斯治理十六字工作体系要求,公司各矿均设有瓦斯泵房。晓南矿瓦斯泵房,其作用是完成全矿井下瓦斯的抽放,向煤层气公司瓦斯机发电站和张庄住宅供气的工作。瓦斯机的安全性至关重要,其是否能经济运行,又关系着全矿节能减排工作的顺利开展。
下面从其安全性及运行现状两方面,对该矿瓦斯机存在的问题进行说明。
首先,瓦斯机安全性存在的问题。瓦斯机汽水分离器中水位调节,采用人工调节方式,稳定性和安全性都难以保证,一旦水位过低可能造成瓦斯泄露,可能造成人身危险;水位过高可能造成变频装置保护动作,瓦斯机停机,如司机不能及时发现,很可能造成井下瓦斯超限,威胁井下作业人员人身安全。瓦斯机的冷却水循环系统温度监测为人工监测,水温过高不及时发现可能使设备损坏。
其次,瓦斯机经济运行的问题。瓦斯机汽水分离器中水位与泵体中水位相同,如负压不变情况下,水位超过规定水位上限长时间运行,不仅会向外输送带水过多的瓦斯气体,而且电动机负载加大,会增加瓦斯机电能消耗。瓦斯机水温正常或低于规定值时,人工观察不及时,继续向系统内加冷却水,向外排出循环系统内的水,势必会造成水资源的浪费。我们可以在现有的设备基础上,利用现代电控技术完成对瓦斯机的自动化控制,从而解决瓦斯机运行的安全性和经济性问题。
1.瓦斯机水循环系统自动化管路阀门改造设计及电控系统设计
1.1现有瓦斯机水循环系统的工作原理
正常情况下,按下就地启动按钮,瓦斯泵启动运行,将工作水供给闸阀打开,向泵内注入来自水箱的水,当在水环真空泵泵体内液体达到要求,即可通过连接井下瓦斯管路将井下瓦斯抽入到水环真空泵内,将水和瓦斯通过泵气连接管路送到气水分离器中,水通过工作水控制闸阀排到水池中,再由小水泵通过水箱上水闸阀打入水箱中,从而完成工作水循环(即瓦斯机水循环)。气体则通过排气管路输送到张庄住宅瓦斯大罐中。运行过程中,当气水分离器中水位达到要求后,人为通过观看玻璃管水位计上的水位显示,掌握泵内水位高度,将其水位控制在水位计上高、低水位标记中间,是通过调整作水控制闸阀,人为将水位控制在规定范围内。但是在此时人为如果看不住水位,就会出现前面所讲问题。
停泵操作时,按下停止按钮,瓦斯泵停止运行,将工作水供给闸阀关闭,将小水泵停止,将工作水控制闸阀和水箱上水闸阀关闭。
瓦斯机水温控制方式,瓦斯机正常运行时,水温不超过规定值(40℃),自来水进水闸阀和外排闸阀均处于关闭状态,当水温超过规定值(40℃)时,关闭水箱上水闸阀,将自来水进水闸阀和外排闸阀全部打开,就实现了高温水外排,冷却水补水的目的。
1.2设计改造后瓦斯机水循环自动控制系统的工作原理
正常情况下,按下就地启动按钮,瓦斯泵启动运行,启动信号传给PLC,PLC按照程序设定自动将供给电磁阀打开,向泵内注入来至水箱的水,当在水环真空泵泵体内液体达到要求,即可通过连接井下瓦斯管路将井下瓦斯抽入到水环真空泵内,将水和瓦斯通过泵气连接管路送到气水分离器中,通过磁翻柱液位计开始监测气水分离器中的水位,当水位达到自动控制系统的设定值时,系统自动打开控制电动蝶阀将水排到水池中,系统自动控制小水泵开启,上水电动阀打开,排水电动阀关闭,小水泵将水从上水电动阀打入水箱2中,从而完成工作水循环(即瓦斯机水循环)。气体则通过排气管路输送到张庄住宅瓦斯大罐中。运行过程中,当气水分离器中水位达到要求后,自动控制系统通过磁翻柱液位计监测水位变化,并将其转换成电信号传入PLC,PLC则根据内部程序及时调整控制电动蝶阀的开度即调整排水量,使水位始终保持在设定范围内,此时的控制准确程度、可靠程度大大的超过人工操作。从而提高安全性,保证能耗处于最低状态。
停泵操作时,按下停止按钮,瓦斯泵停止运行,停止信号传给PLC,PLC按照程序设定自动将供给电磁阀关闭,将小水泵停止,将控制电动蝶阀和上水电动阀关闭。
瓦斯机水温自动控制方式,瓦斯机正常运行时,水温不超过规定值(40℃),W1出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC按照设定程序将自来水进水电动阀和排水电动阀均关闭,当水温超过规定值(40℃)时,出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC按照设定程序关闭上水电动阀,将自来水进水电动阀和排水电动阀全部打开,就实现了高温水外排,冷却水补水的目的。当系统温度低于设定温度时,出水温度传感器将温度信号传到PLC内部,PLC控制相关电磁阀,使系统结束补水工作,回到正常工作状态。
1.3瓦斯机水循环自动控制系统电气设计
1.3.1瓦斯机水循环系统电控设计要求
因瓦斯机属于有易燃易爆瓦斯的存在,按照相关规定。按照井下管理。其采用设备必具有防爆功能。所以设计难度有所增加。再有设计中要求,其与原有手动控制系统同时存在,在其出问题后要做到不能影响手动系统的使用。工作时要求有现场控制台通过人机界面能够进行操作,并能将其控制系统以通讯形式传到调度室或者集中控制机房,实现远程操作。必须应用先进的PLC控制技术,通过优化设计使整个系统工作安全可靠。
1.3.2 瓦斯机水循环自动化系统硬件结构图的建立
瓦斯机水循环自动化系统硬件结构图,如图1所示,主要控制系统由传感器实现信号的采集,由现场操作台控制屏及远程集中控制实现系统的操作,全部信号进入PLC控制系统,再由PLC按照程序指令,控制执行电器,即各个阀门电动机及控制阀。达到自动控制的目地。
2.瓦斯机水循环系统自动化改造后的前景展望
瓦斯机水循环系统自动控制,所用器件必须符合防爆的要求,由于要求安全性非常高,所以现在还没有比较成型的成套产品,经过反复论证比较,如果该系统能够成功应用于现场,在提高安全性的同时,还能使瓦斯机用水量进一步降低,保守估计可以节约10%的水量,去除设备的初期投资,两年即可收回成本,产生较好的经济效益,对于企业总体的节能工作提供了强有力的技术支持。如在全公司推广使用,安全效益及经济效益更会大大的增加。 [科]
【参考文献】
[1]吴志敏,阳胜峰主编.西门子PLC与变频器触控屏综合应用教程(第一版).中国电力出版社,2009.7.
[2]訾贵昌,邓开陆主编.电气控制与可编程控制技术(第一版),煤炭工业出版社,2006.12.
[3]傅恩锡,李世新主编.模拟电子技术(第一版),高等教育出版社,2001.12.