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摘 要:某企业以生产甲醇和二甲醚为主的化工企业,循环水在夏季温度较高时严重制约生产,循环水长期不置换存在结垢等现象,为此本公司计划利用废旧的蒸发式空冷器进行技术改造,增加空冷,同时利用增加换热管使水蒸发吸热,蒸发水回收排入污水处理站处理后排掉,达到降低循环水温度的目的,同时也对循环水进行适当的置换。本文主要针对设计过程中的计算进行详谈。
关键词:空冷器;热量;计算
1.设计过程
本方案针对换热管在蒸发式空冷器中进行换热,循环水进新换热器口40℃,出口直接设计为直接蒸发。增加蒸发降低循环水温度。
利用原冷凝的蒸汽(锅炉低压蒸汽)T1=180℃,T2=50℃(已考虑温降)
冷水(循环水)t1=100℃,t2=40℃
(1)热水热量计算
查资料:锅炉来水为蒸汽180℃,压力0.35MPa;每小时5吨;蒸汽比热容取2.08KJ/kg*℃,汽化热2019.3KJ/Kg,饱和温度在138℃,水比热容取4.18 KJ/kg*℃(忽略部分温度影响)。
Q热=m热[Cp蒸(T1-138)+2019.3+ Cp水(138- T2)]
=5000×[2.08×(180-138)+2019.3+4.18×(138- 50)]
=1.238×107KJ/h. ①
(2)冷水热量计算
循环水可以认为其比热容与水相同4.18×103 J/(Kg*℃); 循环水控制流量,使其进行循环部分全部变为蒸汽。由于风机抽风,导致压力下降,蒸汽压下降,沸点降低至85℃(一般有稍许下降,80-90之间),蒸发焓△VHm=40.63KJ/mol.
Q冷=m冷CP(t1-t2)+(m冷/Mr )*△VHm =m冷×4.18×(85-40)+ (m冷/18) ×103×40.63 KJ/h ②
(3)换热器热量计算
Q换=KS△Tm
①K值在不考虑污垢热阻、管道的导热系数的情况下,两边均为水的情况下,总传热系数K一般为1000-1500 W/(m2·℃,在此处取1200W/(m2·℃),
②S=nLπd0(n为根数,L为单段管道长度,d0为外径)
③△Tm采用逆流(此处有混流,但可认为逆流)
△Tm=[(180-100)-(50-40)]/ln[(180-100)/(50-40)]
=33.66℃
Q换=KS△Tm=1200×nL×3.14×0.032×33.66 w ——③
(4)能量守恒
Q热= Q冷= Q换
由①=②得m冷=1.238×107/2446=5061kg/h=5.06吨/h
即:每小时循环水可以靠热源蒸发5.06吨。其它另行考虑。
由②=③得,nL=[1.238×107×1000/3600]/(1200×3.14×0.032×33.66)=845m
即:每根Φ32若采用6米,需要141根进行换热。
(5)配管径选取
G=5000Kg/h=1.389Kg/s
G= 1/4 πDi2vρ
v的取值(Di在100-200之間时,取30-50m/s;di在<100时,取30-40m/s;)
ρ在0.35MPa情况下,取用4Kg/m3
①假设取v=35m/s,带入Di2=1.389×4/(3.14×35×4),得Di=112mm>100mm.
②假设取v=40m/s,带入Di2=1.389×4/(3.14×40×4),得Di=102mm≈100mm.
考虑①②后,直接取管径Φ108的管。
(6)小管进口管选取。
忽略管路损失及冷凝后,
因体积流量不变:
1/4 πDi2=1/4 nπdi2
带入数据0.12=n0.0252
得n=16即可。
进口小管选取16根为进口,折叠9次后(16*9=144)出口。
2.结论
本次技术改造属于尝试性技术改造,首先增加空冷器增加空气量进行冷却,在改进过程中对其进行增加小列管通多余蒸汽进行水蒸发吸热,同时多循环水进行了置换操作,冷凝水、循环水蒸发水经污水处理排入污水处理,比较原来直接排入,Cl_ 下降明显,污水处理容易处理。对于本次技术改造的效果还有待继续观察效果。
参考文献:
[1]黄应文, and 田军. "用循环水技术改造硫酸生产中的直排冷却水." 川化01(2004):19-21.
[2]刘昭斌, & 张雷. (2011). 全循环水溶液尿素自汽提一分塔应用总结. 全国化工合成氨设计技术中心站2007年技术交流会.
[3]林抗强. "宁夏PVA项目循环水站防结冰技术改造." 中国给水排水028.018(2012):84-86.
关键词:空冷器;热量;计算
1.设计过程
本方案针对换热管在蒸发式空冷器中进行换热,循环水进新换热器口40℃,出口直接设计为直接蒸发。增加蒸发降低循环水温度。
利用原冷凝的蒸汽(锅炉低压蒸汽)T1=180℃,T2=50℃(已考虑温降)
冷水(循环水)t1=100℃,t2=40℃
(1)热水热量计算
查资料:锅炉来水为蒸汽180℃,压力0.35MPa;每小时5吨;蒸汽比热容取2.08KJ/kg*℃,汽化热2019.3KJ/Kg,饱和温度在138℃,水比热容取4.18 KJ/kg*℃(忽略部分温度影响)。
Q热=m热[Cp蒸(T1-138)+2019.3+ Cp水(138- T2)]
=5000×[2.08×(180-138)+2019.3+4.18×(138- 50)]
=1.238×107KJ/h. ①
(2)冷水热量计算
循环水可以认为其比热容与水相同4.18×103 J/(Kg*℃); 循环水控制流量,使其进行循环部分全部变为蒸汽。由于风机抽风,导致压力下降,蒸汽压下降,沸点降低至85℃(一般有稍许下降,80-90之间),蒸发焓△VHm=40.63KJ/mol.
Q冷=m冷CP(t1-t2)+(m冷/Mr )*△VHm =m冷×4.18×(85-40)+ (m冷/18) ×103×40.63 KJ/h ②
(3)换热器热量计算
Q换=KS△Tm
①K值在不考虑污垢热阻、管道的导热系数的情况下,两边均为水的情况下,总传热系数K一般为1000-1500 W/(m2·℃,在此处取1200W/(m2·℃),
②S=nLπd0(n为根数,L为单段管道长度,d0为外径)
③△Tm采用逆流(此处有混流,但可认为逆流)
△Tm=[(180-100)-(50-40)]/ln[(180-100)/(50-40)]
=33.66℃
Q换=KS△Tm=1200×nL×3.14×0.032×33.66 w ——③
(4)能量守恒
Q热= Q冷= Q换
由①=②得m冷=1.238×107/2446=5061kg/h=5.06吨/h
即:每小时循环水可以靠热源蒸发5.06吨。其它另行考虑。
由②=③得,nL=[1.238×107×1000/3600]/(1200×3.14×0.032×33.66)=845m
即:每根Φ32若采用6米,需要141根进行换热。
(5)配管径选取
G=5000Kg/h=1.389Kg/s
G= 1/4 πDi2vρ
v的取值(Di在100-200之間时,取30-50m/s;di在<100时,取30-40m/s;)
ρ在0.35MPa情况下,取用4Kg/m3
①假设取v=35m/s,带入Di2=1.389×4/(3.14×35×4),得Di=112mm>100mm.
②假设取v=40m/s,带入Di2=1.389×4/(3.14×40×4),得Di=102mm≈100mm.
考虑①②后,直接取管径Φ108的管。
(6)小管进口管选取。
忽略管路损失及冷凝后,
因体积流量不变:
1/4 πDi2=1/4 nπdi2
带入数据0.12=n0.0252
得n=16即可。
进口小管选取16根为进口,折叠9次后(16*9=144)出口。
2.结论
本次技术改造属于尝试性技术改造,首先增加空冷器增加空气量进行冷却,在改进过程中对其进行增加小列管通多余蒸汽进行水蒸发吸热,同时多循环水进行了置换操作,冷凝水、循环水蒸发水经污水处理排入污水处理,比较原来直接排入,Cl_ 下降明显,污水处理容易处理。对于本次技术改造的效果还有待继续观察效果。
参考文献:
[1]黄应文, and 田军. "用循环水技术改造硫酸生产中的直排冷却水." 川化01(2004):19-21.
[2]刘昭斌, & 张雷. (2011). 全循环水溶液尿素自汽提一分塔应用总结. 全国化工合成氨设计技术中心站2007年技术交流会.
[3]林抗强. "宁夏PVA项目循环水站防结冰技术改造." 中国给水排水028.018(2012):84-86.