福山油田花121平1井固井技术

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  【摘要】花121平1井是部署在福山油田福山凹陷花场构造流一段花121断块的一口水平井,设计完钻井深3003m,最大井斜角为89.12°,最大狗腿度4.56,水平位移733.17m,是海南福山油田第一口水平井。本井采用原钻柱双扶正器通井、使用高效复合前置液清洗井眼、优化水泥浆性能、优化扶正器设计工艺等一系列措施,采用密度1.88g/cm3微膨胀早强水泥浆体系固井,声幅测井结果显示,固井质量优质。作为海南福山油田第一口水平井,该井的成功固井为海南福山油田水平井固井开创了新的纪元。,为福山油田今后类似井固井提供了可靠性借鉴。
  【关键词】水平井 复合前置液 扶正器 固井质量
  花121平1井位于海南省澄迈县福留村西约250m,是部署在福山油田福山凹陷花场构造流一段花121断块的一口水平井,钻井目的是加快评价花121断块,进一步认识流一段油气层分布规律及落实该块油气水关系,提高油层动用程度,提高单井产量,提高油藏采收率。本井靶点1距花1-4x井靶点360m,靶点2距花1-4x井靶点610m。三开设计采用Φ215.9mm钻头钻至井深3003m,水平位移733.17m,斜井段长963m,最大井斜角为89.12°。设计使用Φ139.7mm套管下至2995m,固井方式采用单级固井,设计水泥浆返至上层套管鞋即1800m,封固段1200m。该井是福山油田第一口水平井,具有重要的划时代意义。
  1 花121平1井Φ139.7mm套管固井基本情况及其难点分析
  花121平1井三开采用Φ215.9mm钻头,设计井深3003m。本井最大井斜89.12°,最大狗腿度4.56,井底位移733.17m,钻井液密度1.23g/cm3。该井所在区块平均地温梯度3.83℃/100m,年平均地表温度27℃,Φ139.7mm生产套管下深3000m,采用单级固井,水泥浆返至1800m,封固段长为1200m。主要油层在流一段,从井深2604m至井底,该段地层易坍塌扩径,施工风险和难度大。分析Φ139.7mm油层套管固井的技术难点如下:
  (1)本井造斜段及大斜度井段长,易形成微台阶,套管入井摩阻大,套管下到设计井深难度大。
  (2)在三开地层易坍塌扩径,水泥浆顶替效率低;在大斜度井段和水平段套管不易居中,水泥浆易高边窜槽,固井质量难以提高。
  (3)为保证正常钻进需在钻井液中混油,井壁和套管上的油膜影响水泥浆顶替效率和固井胶结质量。
  (4)本次固井封固水平段,对水泥浆失水、自由水含量、沉降稳定性和防气窜等性能要求高。若采用常规非防气窜水泥浆体系,候凝时由于水泥浆沉降稳定性原因易造成高边自由水带,为层间窜流提供有效通道。另外,油气会窜入水泥浆中,影响水泥石强度正常发育,影响固井质量。
  2 花121平1井油层套管固井技术措施
  2.1 固井工艺措施
  花121平1井油层套管固井由于井斜大,套管入井到位有很大的难度和风险。针对以上难点问题,采取了一系列技术措施。
  (1)通井:用原钻柱双扶正器通井,模拟后期套管下入,对以往起下钻中途遇卡、阻井段反复划眼,进行短起下,尽量使其平滑,同时循环洗井,保证裸眼段的畅通。
  (2)确定合理排量循环洗井:通井到井底后,先小排量打通,正常后将排量逐渐增加。以34L/S以上排量充分循环泥浆2周以上,将井眼清洗干净,保证井底无沉砂。
  (3)调节泥浆性能:井眼清洗干净后,调整好泥浆性能,使泥饼摩阻系数小于0.10,同时保证井壁稳定,无垮塌,无掉块。通井起钻前在裸眼井段打入润滑材料,降低下入套管过程中的摩阻。
  (4)优化扶正器设计确保套管居中度:室内模拟实验表明,成23°夹角的螺旋扶正条的刚性扶正器更有利用于提高水平井的顶替效率。在主要油层段采用1根套管加1只刚性扶正器,浮鞋与浮箍之间加1只刚性扶正器。
  (5)缩短泥浆在井内的静止时间:下套管后期坚持每下1根套管灌1次泥浆,避免下完套管后长时间向管内灌泥浆造成固相沉淀。循环结束后要尽快转入注水泥固井施工。
  (6)采用带强制复位的浮箍和浮鞋:为避免单流阀失效,采用双浮箍和单浮鞋的三单流阀结构,增加单流阀的密封可靠性,防止水泥浆倒返。
  (7)采用管内敞压、管外憋压的候凝方式进行候凝:防止管内泄压后水泥石由于刚性不能恢复形成微环隙影响测井质量。
  2.2 水泥浆体系设计和优选
  针对花121平1井固井水泥浆设计难点和现场固井工况,经过大量的实验和体系优选,室内研究设计一套微膨胀早强水泥浆体系,水泥浆体系具有良好的综合工程性能,如微触变、低失水、45°倾斜条件下零自由水、稠化时间可调、抗钻井液污染能力强,水泥石具有微膨胀性和韧性等。水泥浆配方为:100g夹江G级水泥+3%微硅+多功能固体防窜剂FLOK-2+促凝剂DS-40S+降失水剂HX-10L+液体防窜剂FLOK-6L+消泡剂DF-A。实验条件如表1所示,水泥浆综合性能如表2和图2、图3所示。
  由以上实验结果可以看出:该水泥浆体系具有较好的综合性能,该水泥浆体系滤失量低(API失水28ml、在温度86℃条件下倾斜45°的游离液为零、沉降稳定性好,上下密度差为0、稠化时间可调,促凝剂对温度和加量都不具敏感性,能满足花121平1井固井施工要求,且有助于提高水平井固井质量。另外水泥石强度发展快,早期强度高,8h顶部强度8MPa,24h顶部强度23.5 MPa,固井后24h即可测井,缩短了建井周期,且水泥石具有微膨胀性和抗冲击韧性,能有效防止投产后油管碰撞、测试超压和射孔等造成的二次破碎,有利于保持固井水泥环长期的完整性。
  2.3 提高顶替效率技术措施
  (1)优化扶正器设计,提高套管居中度。   扶正器设计:主要油层段即套管下深~2550m,每根套管下1个刚性扶正器。浮鞋与浮箍之间加1只刚性扶正器。提高套管居中度,保证水泥浆满眼充填,提高固井质量。
  (2)应用高性能复合前置液。
  前置液体系设计为:先导泥浆+冲洗液+隔离液+冲洗液的结构。
  由于花121平1井钻井液混油会在井壁形成油膜,影响固井胶结质量。该井设计加大前置液用量,使用先导泥浆+冲洗液+复合隔离液+冲洗液的浆柱结构。高性能前置液与水泥浆和钻井液相容性较好,且能有效清除井壁及套管壁上的油膜和虚泥饼。设计前置液用量为12m3,其中冲洗液6方,冲洗型隔离液6方,即紊流接触时间大于8min,有效地提高水泥浆顶替泥浆的效率,提高第一和第二界面胶结质量。
  加重隔离液按紊流设计,密度设计为1.40g/cm3,设计6 m3,避免水泥浆和泥浆直接接触污染。隔离液选用冲洗型隔离液,具有良好的悬浮稳定性,且对清洗井壁油膜,提高固井胶结质量。另外,该复合隔离液能有效隔离泥浆和水泥浆,对泥浆、水泥浆及泥浆与水泥浆的混合污染胶凝物均有显著的稀释分散作用,提高对泥浆的顶替效率。
  (3)调整泥浆性能。
  通井时提高泥浆的屈服值和静切力,保持泥浆悬浮和携带岩屑的最小屈服值为13Pa。下套管前通井时钻井液的屈服值应控制在10Pa~13Pa,静切力3/12Pa,把岩屑尽量携带干净,减小了低边钻井液窜槽的可能。
  固井前调整泥浆性能,使其密度不低于钻井时的1.23g/cm3、粘度由下套管之前的55s降至50s,流性指数n值0.7左右,保证泥浆在静止条件下有良好的沉降稳定性,同时保证顶替液与被顶替液之间流变性能合理匹配,达到提高顶替效率目的。
  3 现场施工
  3.1 井眼准备及下套管
  3.1.1 通井
  按设计的钻具结构采用双扶正器通井,在裸眼井段进行短起下钻作业,短起下,下钻到底后,先小排量循环泥浆,待井底沉砂和井壁虚泥饼返出后逐渐加大排量充分洗井,保证井眼畅通,井筒内无沉砂,起钻前裸眼段打封闭,方可下套管。
  3.1.2 下套管
  下套管时每下1根套管灌一次泥浆,每下10根套管井眼灌满一次泥浆。通过以上一系列措施,套管顺利下入到位。下完套管后,先用单凡尔小排量顶通,泵压正常以后逐渐加大排量循环2周,同时加入钻井液处理剂调整性能,泥浆密度比低于1.23g/cm3,粘度50s,n值0.7,达到固井流变性能合理匹配的要求。
  3.2 固井施工
  花121平1井现场施工时注入冲洗液6方,密度为1.02g/cm3,复合隔离液6m3,注水泥浆36m3,密度为1.88g/cm3。碰压结束后,环空憋压4MPa,憋压时间4h,施工过程正常。CBL声幅测井结果显示,水泥浆从井底返到井深1570m,固井质量优质,见图4。
  4 结论
  海南福山油田第一口水平井花121平1井油层固井的顺利施工,为福山油田水平井固井奠定了初步的实践基础,通过该井的成功固井,得出以下结论:
  (1)科学而充足的井眼准备是保证套管顺利下入到设计井深的关键,干净的井眼是提高顶替效率的首要基础,该井的通井措施对福山油田以后类似井有借鉴意义。
  (2)只加刚性扶正器的管串结构设计,避免了弹性扶正器变形造成遇卡等事故的发生。扶正器的正确设计和加入对于保证套管居中度,保证水泥浆满眼充填,提高固井质量起着关键的作用。
  (3)优化前置液设计可有效提高水泥浆顶替效率,使用冲洗液和加入表面活性剂的复合高效隔离液,能有效清洗水平井井壁油膜,提高固井胶结质量。
  (4)采用微膨胀早强水泥浆体系固井,优化水泥浆综合性能,增加水平井固井水泥石韧性是提高水平井固井质量的必要因素。
  (5)环空憋压侯凝方式,是有效提高水平井固井质量的技术措施之一。
  参考文献
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