再吸收塔相关论文
荆门石化分公司DCC- Ⅱ装置分馏塔塔顶循环回流油的组成采用分馏塔顶循环油代替轻柴油作贫吸收油,可降低分馏塔上部塔盘负荷,提高汽......
1 催化吸收稳定工艺流程rn1.1 吸收稳定系统流程简图rn1.2 吸收稳定系统工艺流程简介rn来自富气压缩机的压缩富气送入吸收塔,通过......
中国石化上海石油化工股份有限公司3 500 kt/a重油催化裂化装置自2012年11月首次投产以来,始终存在干气不干现象。经过分析发现:由......
采用新型立体传质塔板对庆阳炼化的重油催化裂化装置的吸收稳定系统四塔吸收、解吸、稳定、再吸收四塔进行了扩产技术改造。塔体不......
中国石油化工股份有限公司荆门分公司投资不足10万元,将80万t/aDCC—Ⅱ装置干气再吸收塔吸收剂由轻柴油改造为分馏塔顶循环油。改造......
在相同的操作压力和温度条件下,采用顶循环油和轻柴油分别对进入再吸收塔的贫气进行吸收,结果表明:虽然顶循环油对液化石油气组分的......
针对350万t/a重油催化裂化装置出现的干气不干现象,经过一系列的分析,确定由于MIP工艺产生的催化柴油密度过大,使得再吸收塔内液相......
采用新型立体传质塔板对燕山石化炼油事业部的8 10 t/年减压渣油催化裂化装置的再吸收塔进行技术改造,新设计塔径为 1 200 mm,30层......
对催化裂化装置干气再吸收塔气体带液的问题进行了分析,认为在以密度较高的催化裂化柴油为吸收剂时,再吸收塔内形成了相对较严重的发......
申请公布号:CN105567324A 申请号:2014105267362 申请人:中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 ......
本文主要介绍了延安炼油厂40万吨/年催化裂化装置再吸收塔的投用背景及投用后在提高干气品质、提高汽油、液化气收率等方面取得的成......
某公司一催化装置原是用轻柴油作再吸收塔吸收剂,干气C3吸收效果不佳。2017年7月,分馏塔顶循油作再吸收油流程改造完成后投用,再吸......
<正>我公司500 kt/a甲醇装置净化工序采用鲁奇低温甲醇洗工艺对变换气进行脱硫脱碳,设计变换气处理能力为215 600 m3/h。在实际生......
为了解决延安炼油厂40万吨/年催化裂化装置干气不干的问题,对该装置的吸收稳定系统进行了技改,投用了再吸收塔,恢复了原有流程。技......
采用 PRO II 流程模拟软件对某催化裂化装置富吸收油不同温度返塔方案进行了模拟计算,经过分析和比较,认为富吸收油从再吸收塔底抽出......