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高铁酸盐是一种高效,多功能药剂,在水处理领域有很好的应用前景。本论文首次提出了现场制备高铁酸盐的新工艺,探讨了本工艺所涉及的Cl2与Fe(OH)3反应动力学过程,完成了现场制备工艺的系统分析。论文中首次研究了采用本工艺制备的Na2FeO4溶液对弹药销毁废水,EDTA含铜废水和医院污水的处理效果。所得主要结论如下:1. 在K2FeO4制备过程中,经实验证实Fe3+是产物中的主要杂质。采用离心分离,经两次提纯,可获得高纯度K2FeO4(>99%)。针对以往高铁酸盐分析方法的不足,对经典的滴定法提出4条改进措施。改进后,滴定法测定(FeO4)2-的精密度和精确度得到很大提高。首次提出了(FeO4)2-分光光度测定中去除(Fe)3+干扰的方法,解决了(FeO4)2-与ClO-共存条件下这两种离子准确测定的问题。 2.Cl2与Fe(OH)3反应可稳定生成(FeO4)2-的最低NaOH浓度为5mol/l。该反应是典型的慢反应,液相内的化学反应是整个过程的速率控制步骤。该气液反应的速率方程为:γ=1.85×10-7CFeCl31.18COH-2.09CCl20.55,活化能 Ea=146.9×103J/mol。通过对气液反应微观与宏观动力学的分析,指出了提高高铁酸盐制备效率的几种途径。3.设计并制造了现场制备Na2FeO4的“电解槽-环流反应器”试验装置,研究了影响反应系统运行的因素。采用本反应器制各Na2FeO4速率的数学模型可以表达为:γ=1.05×10-6CFeCl31.18COH-2.09CCl20.55。在不同[FeCl3]、[NaOH]和反应时间条件下,以该数学模型计算的NNFeO。浓度值与试验值吻合良好,变化趋势一致。建立了高铁酸盐现场制备工艺的三级模糊综合评价体系,以工艺指标与经济指标加权平均所得总指标作为最终评价指标,对各过程控制参数进行了综合评价。实验所得最优值为:NaOH耗量14moljl,FeC13耗t 10刀…,电流密度 6.OA/dm,极板装填密度 0.olscm’。本工艺q电解槽的电流密度为6.OA/dm,槽电压2.54V,电流效率95o,电压效率56%,电能软率53%.采用本工艺总的能量效率为 44%,高于典型电解法的结果,且所得 NdeO。的浓度得到大大提高。与带搅拌的三口烧瓶相比,本工艺采用环流反应器传质效果更佳。 4.考察了本工艺制备的 NdeO4溶液对三种废水的处理效果。对于弹药销毁废水,pH二14,N%FeO4投量 100mg/l,反应时间 45allll,TNT浓度由 105.oed降为 0.30ed,可达到国家一级排放标准(<o.sin吵)。紫外辐照与高铁酸盐联合使用时呵贝0。投量可减少40%。对于EDTA含铜废水,pH=14,反应时rd 30ndn,N%FeO4投1700mg/l,Cu2+浓度由 52.omgh降至 0.42mg/l,可达到国家一级排放标准(<0.sed)。对于医院污水的杀菌处理结果表明:接触时间 10mill,pH=8.0,NNFeO4投量 10ed,污水中的大肠菌群数由1.SX10‘个/nZI降至3个/l以下,可达到国标规定的排放要求(<500个八)。反应后余氯量保持在led左右,低于国标的规定(4-sed)。采用ORP值评价杀菌效果简捷方便。