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石油套管用于组成油井的井身结构,起着保护井壁、封闭地层的作用。对套管危害最大的是Al2O3脆性夹杂物。为了消除或减轻钢中大颗粒脆性夹杂物对钢的危害,目前在炼钢工艺中采取的主要措施是强化脱氧,降低钢的T.O(全氧)并对夹杂物进行有效控制。本论文主要依据天津钢铁公司(以下简称天钢)转炉流程生产J55级套管钢37Mn5的实践,对冶炼套管钢的精炼控制工艺进行了研究。
本文通过100炉历史生产数据调研,41炉现场转炉碳氧积测定、3炉实际生产,分析了天钢生产37Mn5石油套管的生产概况及套管质量控制水平等;通过金相分析、扫描电镜、能谱分析等手段对钢中的夹杂物进行了分析。调研发现:天钢生产石油套管主要元素及有害元素控制较好,主要存在以下问题:
(1)转炉下渣量大,吨钢下渣14~21千克,给精炼造成了极大的负担;终点高拉碳命中率低,仅有14%:转炉碳氧积偏高,平均为0.00305;炉渣改质效果不好,精炼进站T.O含量高达123×10.6。
(2)对材中的夹杂物形态和成分进行分析发现,夹杂物变性不完全,钙处理控制水平还有待提高。
(3)精炼渣中SiO2含量过高,CaO/SiO22~2.6,CaO/Al2o33~3.5。精炼渣量偏大,石灰消耗高,化渣时间长。
(4)由于上述问题造成精炼时间长达81.2分钟,造成上下工序不匹配。
针对以上实际情况,本文进行了热力学计算,对天钢生产石油套管钢的LF精炼工艺进行了研究,重点分析了精炼渣组成( CaO/SiO2、CaO/Al2O3、MgO)和钢水酸溶铝[A1]s对低氧控制的影响,精炼夹杂物控制工艺。热力学计算结果表明,当钢中的[A1]s含量在0.025%~0.035%,炉渣碱度在4.5~6.0,CaO/Al2O3在1.5~2.0时,可使钢中全氧稳定地降至15×10-6;若钙处理时钢中钙含量高于22×10-6,硫含量低于0.008%,可较容易地将Al2O3夹杂变性为低熔点的C12A7。
在热力学计算基础上,结合天钢实际,提出了一系列优化措施:
(1)做好转炉终点控制,尤其是下渣量控制,改挡渣球挡渣为挡渣锥挡渣,控制吨钢下渣量10千克;出钢时采用钢芯铝强制脱氧、提高炉渣碱度、钢水强搅拌等措施改善炉渣改质效果。
(2)钢水在精炼加热前一次加足铝量(不再补加),以确保生成的Al2O3夹杂有充足的时间被去除,控制好[A1]s迅速降低钢水ao,稳定地控制T.O在15×10-6以内。
(3)选择合理的精炼渣系,目标成分CaO40%~50%; MgO8%~10%,Al2O318%~25%,SiO27%~10%,CaO/SiO2=4.5~6,CaO/Al2O3=1.5~2.0,将钢中T.O稳定控制在15×10-6以内。
(4)强化钢水钙处理,确保钢中钙含量高于22×10-6,硫含量低于0.008%.从而改善夹杂物变性效果。
(5)在做好转炉终点及精炼控制的基础上,做好生产调度,目标将精炼时间由81.2分钟缩短为60分钟。
通过采取以上优化措施,经5炉试验验证,结果表明:
(1)精炼渣较优化前已有较大改善,渣中SiO2成分由优化前的19%~25%降至15%~20%,Al2O3含量较优化前的15%~17%提高至17%~22%,CaO/SiO2由优化前2~2.6提高至3,有利于快速生产低氧套管钢。
(2)对[Al]s为0.01%~0.02%的钢水来说,要生成低熔点的Cl2A7,根据前面热力学计算,钢中[Ca]应大于12×10-6~19×10-6,实际检测发现,钢中[Ca]为12×10-6~30×10-6,夹杂物形态控制大为改善。
(3)铸坯T.O为11×10-6~17×10.6,平均13.8×10-6,达到了15×10-6的控制目标。
(4)精炼时间由81.2分钟缩短为62.2分钟,基本达到了控制目标。
优化后钢中[Al]s及精炼渣未达到理想成分原因在于转炉环节下渣量过大,部分优化措施未得到很好执行,下一步应重点对下渣量控制问题进行研究,继续提高套管钢冶炼控制水平。