论文部分内容阅读
设计研发一种冶金渣调质炉,主要用于熔炼冶金渣和固体废弃物,具有电极加热和在线调质的功能。调质炉的设计与研发主要包括炉体的计算和辅助系统的选择,其工作原理是利用石墨电极和底电极产生的电弧来放电,将电能转化为热能,用于冶金渣和固体废气物的熔炼,传热方式以对流传热为主,辐射传热为辅。根据设计结果,以熔炼冶金渣物料为例,其中高炉渣与粉煤灰的比例为84.5%:15.5%,酸度系数为1.2,建立了冶金渣调质炉的热平衡体系,计算其热效率为22.14%,电效率为93.59%,符合实验室的要求。在调质炉热平衡体系基础上,以生产高温矿棉熔体为研究对象,分析出渣槽内高温熔体的热平衡体系,已知高温矿渣棉熔体在四辊离心机第一棍处的温度范围是1340℃~1380℃,计算出熔体在出渣槽的温降为12℃,熔体在出渣口的温度范围是1352℃~1392℃,并且得到温降ΔT是熔体比热C的函数,而比热C会随着原料的种类和配比不同而改变。针对这一结果,分析计算了不同的辅料在不同配比下对调质炉出渣槽内温降的影响,以高炉渣为主要原料,粉煤灰、铁矿废石和硅石为辅助原料,即随着酸度系数由1.0到1.8的增加,得到出渣槽内高温矿棉熔体的温降范围:粉煤灰是12.069℃~12.246℃,呈逐渐上升的趋势,波动范围为0.177℃;而废铁矿石和硅石的温降是12.032℃~11.964℃和12.037℃~12.001℃,呈减小趋势,其波动范围是0.068℃和0.036℃。最后,进行了相关的实验验证工作,调质炉的实际热效率约24.1%,与计算值22.14%的误差为1.96%;出渣口温度计算值与实际值误差约为10℃;调质炉电气设备和机械设备运行效果良好,其噪音、粉尘污染不大,熔炼过程中熔体的成分和温度容易控制。