14MnNb管线钢生产过程中析出物计算与洁净度研究

来源 :武汉科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaoyyop
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为了进一步提高管线钢的性能以及现场生产的控制水平,以及为后期新产品开发提供参考。本文在规则溶液和平衡反应的基础上,分析了钢中Nb,Ti,Al以及MnS的热力学析出条件,得出结论如下:(1)14MnNb管线钢在液相区(温度高于1791K),碳化物、氮化物以及硫化锰等析出物都不满足析出的热力学条件,故钢液中不会存在以上化合物的析出。(2)随着温度下降,钢液进入凝固过程(温度在1736K至1791K之间)后,随着钢液的凝固,TiN会在1780K时析出,其他析出物则不满足析出条件不会析出。(3)钢液全部凝固(温度低于1736K)形成奥氏体,随着温度的继续降低,大部分析出物都在此阶段析出。析出物析出顺序为:MnS>NbC>TiC>AlN>NbN;对应的析出温度为:1670K、1444K、1357K、1313K、1308K。此外,采用光谱分析法、红外分析法、大样电解法、图像分析仪分析法、扫描电镜结合能谱分析等方法对EAF-LF-VD-CC工艺流程下生产的14MnNb管线钢洁净度进行研究。得出如下结论:(1)钢液中全氧含量大体而言呈现出下降的趋势。其中绝大部分的[O]都是在LF和VD精炼工艺中被去除。14MnNb钢从VD精炼结束到中间包过程中平均氧含量上升了2.2ppm,这说明在运输浇注过程中钢液存在二次氧化。钢水中的氮含量总体呈现上升趋势。由于在VD炉内进行抽真空处理,有利于钢中溶解的氮析出。经过VD精炼,钢液中平均氮含量减少了11.67%。(2)14MnNb管线钢在整个生产工序下钢水中夹杂物数量整体呈下降趋势。其中LF精炼和VD精炼对于钢水中各类夹杂物的去除效果显著。主要的显微夹杂物为CaO·CaS·Al2O3、MnS,次要夹杂物为CaO·MgO·Al2O3、CaO·Al2O3。铸坯中,大型夹杂物主要为CaO·Al2O3·SiO2、CaO·MgO·Al2O3、CaO·TiO·SiO2·Al2O3等复合夹杂物,还有少量的TiN以及K2O·Al2O3·SiO2、Na2O·CaO·Al2O3·SiO2等。其中,存在含有K和Na的夹杂物说明在浇铸过程中存在结晶器保护渣的卷入问题。
其他文献
在实际凝固体系中,由于种种原因液相中不可避免出现流动,凝固过程中的液体流动按其产生原因可分为自然对流、强迫对流及亚传输过程引起的对流。凝固过程中的熔体流动对晶体生长
连铸中,钢的导热性影响着铸坯的凝固行为,铸坯的凝固组织结构及合金元素的分布行为又影响着钢的导热性。研究冷却速率对含铬钢凝固组织的影响,可以为进一步研究铸坯凝固组织
本文以某企业薄板坯连铸中间包为研究对象,依据相似原理,在实验室建立一定相似比的物理模型,系统研究了中间包内堰坝形状、位置,湍流控制器结构以及气幕挡墙安装位置,吹气量
托尔斯泰说:成功的教学,所需要的不是强制,而是激发学生学习的兴趣.兴趣是学习的动力,当学生对某一学习对象产生兴趣时, 大脑中有关学习的神经细胞就会处于高度兴奋的状态,而
期刊
伴随着医疗技术水平及计算机技术日新月异的发展,磁共振检查技术已成为疾病诊断不可缺少的先进手段之一。磁共振成像的主要不足,在于它扫描所需的时间较长,因而对一些危重病
钢铁行业的严峻形势,迫使众多钢铁企业在保证产品质量的同时,不断追求低能耗、低成本、高效率的先进生产工艺方法。为有效控制板坯的加热过程,改善其质量,降低加热炉的能耗,
转炉炼钢对铁水的磷含量要求应≤0.2%,而高磷铁矿中含磷量在1%以上,为实现高磷铁矿的大规模开发利用,对于高磷铁矿的应用应从两方面着手考虑,一是合理优化配矿结构,降低总物
本文针对FeSiB系列非晶合金浇铸过程中存在氧含量偏高和夹杂较多的问题, 提出了采用泡沫陶瓷过滤器净化合金液体的方法,以提高合金的质量和减少或消除夹杂物的目的。泡沫陶瓷是
铸坯的导热性影响着钢液的凝固行为,已凝固的铸坯组织形态及元素偏析行为又影响着液相穴内未凝固钢液的凝固进程,这与凝固组织、元素偏析行为等因素对铸坯的导热性影响有关系
AB5型CeNi5贮氢合金由于具有较高的放电容量、适中的吸放氢平台压力已成为新型高容量稀土系贮氢电极合金的一个重要研究方向。   本文采用熔盐电脱氧法制备储氢合金(CeNi5